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    计算机控制系统实验报告文档格式.docx

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    计算机控制系统实验报告文档格式.docx

    1、 40040234078 50037803664 600353536313、分析产生误差的原因: 答:a)外界干扰会对实验造成误差; b)系仪器本身误差; c)仪器元件不够精确,导致试验产生误差。这是本实验的最主要的误差来源。4、总结: 本次试验需要进行的连电路、实验软件操作都比较简单,但对于实验原理我们应有更加深刻的理解,对于实验箱内部的D/A转换原理要有所思考,不能只满足与简单的实验表象,而应思考更深层次的问题。实验二 :A/D模数转换实验1、模拟量与数字量的对应曲线:模拟量数字量理论值实测值50043946110004094102000292307400097103-1000586614

    2、-4000879921a)系仪器误差、实验软件的精度误差; b)外界干扰会对实验造成误差; 书本上学习的模数转换都是理论知识,过程相对比较复杂,本次试验需要进行的连电路、实验软件操作都比较简单,但对于实验原理我们应有更加深刻的理解,对于实验箱内部的A/D转换原理要有所思考,不能只满足与简单的实验表象,而应思考更深层次的问题。实验三 : 数字PID控制1、画出所做实验的模拟电路图:2、当被控对象为Gpl(s时)取过渡过程为最满意时Kp,Ki,Kd,画出校正后的Bode图,查出相对裕量和穿越频率Wc:跃响应曲线及时域性能指标,记入表中:0型系统:实验结果参数%Ts(ms)阶跃响应曲线KpKiKd1

    3、0.02119%720见图310.05325%800见图3-25444%1050见图3-346.1%1900见图3-4I型系统:16.0%420见图35236.4%606 见图3-6349.4% 见图3-7 0.156.4% 见图3-8下面是根据上表中数据,所得到的相应曲线:图3-1 Kp=1 Ki=0.02 Kd=1 Gp1最满意的曲线图其中,相对稳定裕量= 82 穿越频率c=230rad/s图3-2 Kp=1 Ki=0.05 Kd=1图3-3 Kp=5 Ki=0.02 Kd=1图3-4 Kp=5 Ki=0.05 Kd=1图3-5 Kp=1 Ki=0.02 Kd=1图3-6 Kp=3 Ki=

    4、0.02 Kd=1图3-7 Kp=1 Ki=0.02 Kd=2图3-8 Kp=3 Ki=0.01 Kd=13、总结一种有效的选择Kp,Ki,Kd方法,以最快的速度获得满意的参数:参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1。 由实验结果可知,比例控制能提高系统的动态响应速度,迅速反应误差,但比例控制不能消除稳态误差。Kp的加大,会引起系统的不稳定。积分控制

    5、的作用是消除稳态误差,因为只要系统存在误差,积分作用就不断地积累,输出控制量以消除误差,知道偏差为零,积分作用就停止,但积分作用太强会使系统超调量加大,甚至使系统出现振荡。微分控制与偏差的变化率有关,它可以减小超调量,克服振荡,使系统的稳定性提高,同时加快系统的动态响应速度,减小调整时间,从而改善系统的动态性能。实验四 :数字滤波器实验1、画出所做实验的模拟图,结构图: 11需加入串联超前校正的开环系统电路及传递函数:(1)实验电路:图41 需加入串联超前校正的开环系统电路图(2) 系统开环传递函数:图42 系统开环结构图(3) 系统闭环结构图:图43 系统闭环结构图1.2需加入串联滞后校正的

    6、开环系统电路及传递函数: (1)实验电路:图44 需加入串联滞后校正的开环系统电路图 (2)系统开环传递函数: 图45 系统开环结构图(3)系统闭环结构图:图46 系统闭环结构图2、分析加数字滤波器前系统的稳定特性:加数字滤波器前系统的稳定特性较差,输出波形不稳定。3、从响应曲线中分析校正后的结果与理论分析比较:从响应曲线中分析校正后的结果可知加入超前、之后校正环节后系统稳定性提高,输出波形稳定。实验五:炉温控制实验1、记录过渡过程为最满意时的Kp,Ki,Kd并画出其响应曲线: 改变参数设置,观测波形的变化,记入下表:性能指标占空比Tp(秒)Ts(秒)30如图5170%7.514.540如图5

    7、268%7.013.5图5-1 占空比=30图52 占空比=40 改变PID参数,观测波形的变化,记入下表: 10.520如图5325%69011500010如图5416.%804412004如图5540%604518045如图566.7%52607023 图53 Ki=1 Kp=0.5 Kd=20 设置温度=60图54 Ki=1 Kp=0.5 Kd=10 设置温度=60图55 Ki=0.1 Kp=0.5 Kd=20 设置温度=60图56 Ki=1 Kp=0.05 Kd=20 设置温度=60综上所述:过渡过程最为满意时的Kp,Ki,Kd及响应曲线为: Ki=1 Kp=0.05 Kd=20 设置

    8、温度=602、分析此情况下的超调量、响应时间及稳态误差:由以上曲线可知:超调量=6.7% 响应时间=5260ms 稳态误差=5(由以上指标可知:此次结果令人满意,符合要求。)3、总结一种对温度控制系统有效的选择Kp,Ki,Kd方法,以最快的速度获得满意的参数:由实验数据分析可知:PID参数的设置的大小根据:一方面是要根据控制对象的具体情况而定;另一方面是实验的经验。(1)、幅值震荡,比例大了出现幅值震荡的幅度大,但震荡频率小,系统达到稳定时间长;积分大了响应速度慢,偏差较小,但超调增大;微分可以减小超调量,克服振荡,使系统的稳定性提高,同时加快系统的动态响应速度,一般微分设置都比较小,而且对系统影响比较小。对于温度控制系统P在5-10%之间;I在180-240s之间;D在30以下。对于压力控制系统P在30-60%之间;I在30-90s之间;(2)本次实验的实验仪可能存在一些问题,经过与别人的数据对比,发现此数据里面总是存在较大稳态误差,这可能影响了此次实验的效果。a)由于实验仪器使用时间较长,导致实验结果不理想; b)实验的外界环境会对实验结果产生误差; c)计算机内部控制系统控制不精确,会对实验造成误差。 总之,实验与理论总是有差距的,我们要从中找出差距的原因与合理的分析问题,以便下次做实验进行改进。


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