切5井复杂情况处理记录及总结重点.docx
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切5井复杂情况处理记录及总结重点
切5井刺.断钻具情况处理记录及总结
中国石油天然气股份有限公司
青海油田分公司勘探事业部
二○○七年四月四日
切5井刺断钻具情况处理记录及总结
华北油田钻井公司青海项目部50503钻井队
二○○七年四月四日
切5井二开断钻铤的处理经过
(一)
一、断钻铤发生经过:
切5井-由华北钻井50503队承钻,2007年4月4日13:
20钻至井深843.29m时,立管压力由10Mpa突降至5Mpa;上提悬重由原628KN降至528KN;减少100KN。
其它参数无异常变化,分析判断为钻具折断。
2007年4月4日8:
20—11:
00起钻检查钻具后发现Ф228.6mm3#钻铤公扣根部折断(长130mm、)在2#钻铤母扣内。
二、断钻铤处理经过:
1、井内落鱼结构:
Ф311.15mm钻头*0.30m+630*731接头*0.37m+730*730接头*0.49m+Ф228.6mm无磁钻铤*1根*8.86m+Ф228.6mm钻铤+1根9.15m+Ф310mm螺旋扶正器1.75m+Ф228.6mm钻铤+2根18.25m=落鱼长:
39.17m;鱼顶井深:
804.12m;
2、打捞钻具结构:
Ф114.00mm公锥*0.94m+Ф177.8mm钻铤2根*18.08m+Ф127.00mm钻杆*778.11m+411*410接头*0.36m+411*520接头*0.41m+521*520接头*0.44m;鱼顶方入:
5.78m。
鱼顶井深:
804.12m;
3、打捞过程:
2007年4月4-5日11:
00—13:
00下打捞钻具至鱼顶,13:
20打捞落鱼、。
打捞钻具悬重428KN,打捞后上提钻具悬重628KN,打捞落鱼成功。
至20:
00起钻完,捞出全部落鱼。
三、断钻铤的损失:
此次共损失时间9:
00小时、折合0.37天。
四、断钻铤原因分析:
本次折断的8″钻铤是从一开开始使用的,其累计使用时间为221:
05小时,累计进尺为843.29m,其钻进参数均在设计范围之内,钻井液性能优良。
具体参数如下:
a、钻压40—50KN,b、转速73r/min。
因此在钻具使用方面不存在任何问题,完全符合钻井操作规程。
经分析钻铤折断的原因:
1、钻铤一开前逐根探伤过、钻铤根部折断的主要原因长期使用疲劳破坏严重;
2、折断的钻铤发生在钻铤公扣的根部,该部位受交变应力最强,也是钻具抗拉、抗压、抗扭矩最薄弱的部位;
3、本次断钻铤事故主要原因是地层因素和跳钻、次要因素是钻铤疲劳导致钻铤折断。
五、建议:
在条件允许下,每次起下钻应及时对钻铤进行探伤工作,防止钻具疲劳破坏严重而造成钻具断落。
切5井二开刺接头经过
(二)
一.刺接头经过
切5井由华北钻井50503队承钻,2007年4月7日7:
00钻至井深959.30m时,立管压力由11Mpa降至10Mpa;起钻检查钻具,发现731×630接头母扣根部横向断裂3/4.
二.损失时间
此次共损失时间5:
00小时、折合0.21天。
切5井二开断钻铤的处理经过(三)
一、断钻铤发生经过:
切5井由华北钻井50503队承钻,2007年4月10日20:
34钻至井深1072.02m时,立管压力由11Mpa突降至6Mpa;上提悬重由原658KN降至500KN;减少158KN。
其它参数无异常变化,分析判断为钻具折断。
2007年4月10日22:
40—4月11日23:
30起钻检查钻具后发现Ф203.2mm7#钻铤公扣根部折断在6#钻铤母扣内。
二、断钻铤处理经过:
1、井内落鱼结构:
Ф311.15mm钻头*0.30m+630*731接头*0.37m+730*730接头*0.49m+Ф228.6mm无磁钻铤*1根*8.86m+Ф228.6mm钻铤1根9.15m+Ф310mm螺旋扶正器1.75m+Ф228.6mm钻铤+2根18.25m+731*630接头0.43m+203.2mm钻铤6根54.56m=落鱼长:
94.14m;鱼顶井深:
977.88m;
2、打捞钻具结构:
Ф114.00mm公锥*0.94m+Ф177.8mm钻铤1根*9.13m+Ф127.00mm钻杆*100根*961.27m+411*410接头*0.36m+411*520接头*0.41m+521*520接头*0.44m;鱼顶方入:
5.33m。
=落鱼井深:
977.88m;
3、打捞过程:
2007年4月11日1:
40-2:
30打捞落鱼。
打捞钻具原悬重421KN,打捞后上提钻具悬重637KN,打捞落鱼成功。
至10:
10起钻完,捞出全部落鱼。
三、断钻铤的损失:
此次共损失时间8:
30小时、折合0.35天。
四、断钻铤原因分析:
本次折断的Ф203.2mm.钻铤.,其累计使用时间为275:
00小时,累计进尺为1072.02m,其钻进参数均在设计范围之内,钻井液性能优良。
具体参数如下:
a、钻压40—50KN,b、转速73r/min。
因此在钻具使用方面不存在任何问题,完全符合钻井操作规程。
经分析钻铤折断的原因:
1、Ф203.2mm钻铤,根部折断的主要原因疲劳破坏严重;
2、折断的钻铤发生在钻铤上公扣的根部处,该部位受交变应力最强,也是钻具抗拉、抗压、抗扭矩最薄弱的部位;
3、本次断钻铤事故主要原因是地层跳钻严重,次要原因是钻铤疲劳导致钻铤折断。
五、建议:
对钻铤进行探伤工作,防止钻具疲劳破坏严重而造成钻具断落。
切5井二开断钻铤的处理经过(四)
一、断钻铤发生经过:
切5井由华北钻井50503队承钻,2007年4月14日3:
00钻至井深1150.49m时,立管压力由11Mpa突降至6.5Mpa;上提悬重由原556KN降至452KN;减少104KN。
其它参数无异常变化,分析判断为钻具折断。
2007年4月14日3:
00起钻检查钻具后发现Ф177.8mm1#钻铤公扣根部折断。
二、断钻铤处理经过:
1、Ф311.15mm钻头*0.30m+630*731接头*0.37m+730*730接
头*0.49m+Ф228.6mm无磁钻铤*1根*8.86m+Ф228.6mm钻铤1根9.15m+Ф310mm螺旋扶正器1.75m+731*630接头0.43m+203.2mm钻铤4根36.22m=落鱼长:
57.89m;鱼顶井深:
1092.60m;
2、打捞钻具结构:
Ф114.00mm公锥*0.85m+Ф177.8mm钻铤1根*9.06m+Ф127.00mm钻杆*103根*990.18m+411*410接头*0.36m+411*520接头*0.41m+521*520接头*0.44m;鱼顶方入:
4.56m。
=落鱼井深:
1092.60m;
3、打捞过程:
2007年4月14日5:
30—7:
40下打捞钻具至鱼顶,-8:
00打捞落鱼、打捞钻具原悬重421KN,打捞后上提钻具悬重556KN,打捞落鱼成功。
至4月14日14:
00起钻完,捞出全部落鱼。
三、断钻铤的损失:
此次共损失时间8:
30小时、折合0.35天。
四、断钻铤原因分析:
本次折断的7″钻铤是从一开开始使用的,其累计使用时间为305:
20小时,累计进尺为1150.49m,其钻进参数均在设计范围之内,钻井液性能优良。
具体参数如下:
a、钻压70-80KN,b、转速117r/min。
因此在钻具使用方面不存在任何问题,完全符合钻井操作规程。
经分析钻铤折断的原因:
1、钻铤下井前逐根探伤过、钻铤根部折断的主要原因长期使用疲劳破坏严重;
2、折断的钻铤发生在钻铤公扣的根部处,该部位受交变应力最强,也是钻具抗拉、抗压、抗扭矩最薄弱的部位;
3、本次断钻铤事故主要原因是地层因素和跳钻,次要因素是钻铤疲劳导致钻铤折断。
五、建议:
在条件允许下,每次起下钻应对钻铤进行探伤工作,安装减震器.防止钻具疲劳破坏严重而造成钻具断落。
切5井二开刺钻具的处理经过(五)
一、发生经过:
切5井由华北钻井50503队承钻,2007年4月12日1:
00钻至井深1105.50m时,立管压力由11MPa降至9.5MPa;上提悬重不变。
其它参数无变化,分析判断为刺钻具。
2007年4月12日1:
00—4月12日4:
40起钻检查钻具后发现1#钻杆公扣上0.6m处本体刺一直径7mm小孔。
二、损失时间:
此次共损失时间7:
10小时、折合0.30天。
三、原因分析:
钻杆质量存在问题。
切5井二开断钻铤的处理经过(六)
一、断钻铤发生经过:
切5井由华北钻井50503队承钻,2007年4月15日13:
43钻至井深1193.21m时,立管压力由11Mpa突降至6.5Mpa;上提悬重由原556KN降至496KN;减少60KN。
其它参数无异常变化,分析判断为钻具折断。
2007年4月15日13:
43—16:
00起钻检查钻具后发现Ф203.2mm2#钻铤公扣根部折断。
二、断钻铤处理经过:
1、井内落鱼结构:
Ф311.15mm钻头*0.30m+630*731接头*0.37m+730*730接头*0.49m+Ф228.6mm无磁钻铤*1根*8.86m+Ф228.6mm钻铤1根9.15m+Ф310mm螺旋扶正器1.75m+731*630接头0.43m+203.2mm钻铤1根9.12m=落鱼长:
30.47m;鱼顶井深:
1162.74m;
2、打捞钻具结构:
Ф114.00mm公锥*0.85m+Ф177.8mm钻铤1根*9.06m+Ф127.00mm钻杆*119根*1144.48m+411*410接头*0.36m+411*520接头*0.41m+521*520接头*0.44m;鱼顶方入:
7.14m。
=落鱼井深:
1162.74m;
米。
3、打捞过程:
2007年4月15日18:
30下打捞钻具至鱼顶,-18:
50打捞落鱼、顶通水眼起钻。
打捞钻具原悬重495KN,打捞后上提钻具悬重555KN,打捞落鱼成功。
至4月15日起钻完,捞出全部落鱼。
三、断钻铤的损失:
此次共损失时间8:
00小时、折合0.33天。
四、断钻铤原因分析:
本次折断的8″钻铤是从一开开始使用的,其累计使用时间为329:
30小时,累计进尺为1193.21m,其钻进参数均在设计范围之内,钻井液性能优良。
具体参数如下:
a、钻压70-80KN,b、转速117r/min。
因此在钻具使用方面不存在任何问题,完全符合钻井操作规程。
经分析钻铤折断的原因:
1、钻铤根部折断的主要原因长期使用疲劳破坏严重;
2、折断的钻铤发生在钻铤公扣的根部处,该部位受交变应力最强,也是钻具抗拉、抗压、抗扭矩最薄弱的部位;
3、结论:
本次断钻铤事故主要原因是地层因素和跳钻、次要因素是钻铤疲劳导致钻铤折断。
五、建议:
换掉全部钻铤.安装减震器.
切5井二开断钻铤的处理经过(七)
一、断钻铤发生经过:
切5井由华北钻井50503队承钻,2007年4月17日11:
30钻至井深1211.70m时,立管压力由12Mpa突降至6Mpa;上提悬重由原660KN降至420KN;减少220KN。
其它参数无异常变化,分析判断为钻具折断。
2007年4月17日11:
30-14:
00起钻检查钻具后发现Ф203.2mm6#钻铤公扣根部折断。
二、断钻铤处理经过:
1、井内落鱼结构:
Ф311.15mm钻头*0.30m+630*731接头*0.37m+730*730接头*0.49m+Ф228.6mm无磁钻铤*1根*8.86m+Ф228.6mm钻铤2根18.16m+Ф310mm螺旋扶正器1.75m+Ф228.6mm钻铤3根26.83m+731*630接头0.43m+203.2mm钻铤5根44.90m+=落鱼长:
102.09m;鱼顶井深:
1109.61m;
2、打捞钻具结构:
Ф114.00mm公锥*0.85m+Ф177.8mm钻铤1根*9.06m+Ф127.00mm钻杆*120根*1098.49m+411*410接头*0.36m+411*520接头*0.41m+521*520接头*0.44m;鱼顶方入:
2.24m。
=落鱼井深:
1211.70m;
米。
3、打捞过程:
2007年4月17日14:
00-17:
00下打捞钻具至鱼顶,-17:
20打捞落鱼、顶通水眼起钻。
打捞钻具原悬重420KN,打捞后上提钻具悬重660KN,打捞落鱼成功。
至4月17日21:
20起钻完,捞出全部落鱼。
三、断钻铤的损失:
此次共损失时间7:
20小时、折合0.3天。
四、断钻铤原因分析:
本次折断的8″钻铤是从一开开始使用的,其累计使用时间为333:
30小时,累计进尺为1211.70m,其钻进参数均在设计范围之内,钻井液性能优良。
具体参数如下:
a、钻压70-80KN,b、转速117r/min。
因此在钻具使用方面不存在任何问题,完全符合钻井操作规程。
经分析钻铤折断的原因:
1、钻铤根部折断的主要原因长期使用疲劳破坏严重;
2、折断的钻铤发生在钻铤公扣的根部处,该部位受交变应力最强,也是钻具抗拉、抗压、抗扭矩最薄弱的部位;
3、结论:
本次断钻铤事故主要原因是地层因素和跳钻、次要因素是钻铤疲劳导致钻铤折断。
五、建议:
.安装减震器.
切5井二开断钻铤的处理经过(八)
一、断钻铤发生经过:
切5井由华北钻井50503队承钻,2007年4月18日14:
00钻至井深1245.45m时,立管压力由12Mpa突降至6Mpa;上提悬重由原686KN降至516KN;减少170KN。
其它参数无异常变化,分析判断为钻具折断。
2007年4月18日起钻检查钻具后发现Ф177.8mm1#钻铤公扣根部折断在接头(631*410)的母扣内.
二、断钻铤处理经过:
1、井内落鱼结构:
Ф311.15mm钻头*0.30m+630*731接头*0.37m+730*730接头*0.49m+Ф228.6mm无磁钻铤*1根*8.86m+Ф228.6mm钻铤2根18.16m+Ф310mm螺旋扶正器1.75m+Ф228.6mm钻铤3根m26.83+731*630接头0.43m+203.2mm钻铤4根35.87m+631*410接头0.37m=落鱼长:
93.43m;鱼顶井深:
1152.02m;
2、打捞钻具结构:
Ф114.00mm公锥*0.85m+Ф127.00mm钻杆*119根*1098.49m+411*410接头*0.36m+411*520接头*0.41m+521*520接头*0.44m;鱼顶方入:
4.51m。
=落鱼井深:
1245.45m;
3、打捞过程:
2007年4月18日16:
00-18:
00下打捞钻具至鱼顶,-19:
00打捞落鱼、顶通水眼起钻。
打捞钻具原悬重460KN,打捞后上提钻具悬重650KN,打捞落鱼。
至4月18日2:
00起钻完,捞出全部落鱼。
三、断钻铤的损失:
此次共损失时间10:
00小时、折合0.41天。
四、断钻铤原因分析:
本次折断的7″钻铤是从一开开始使用的,其累计使用时间为371:
10小时,累计进尺为1246:
00m,其钻进参数均在设计范围之内,钻井液性能优良。
具体参数如下:
a、钻压70-80KN,b、转速117r/min。
因此在钻具使用方面不存在任何问题,完全符合钻井操作规程。
经分析钻铤折断的原因:
1、钻铤根部折断的主要原因长期使用疲劳破坏严重;
2、折断的钻铤发生在钻铤公扣的根部处,该部位受交变应力最强,也是钻具抗拉、抗压、抗扭矩最薄弱的部位;
3、结论:
本次断钻铤事故主要原因是地层因素和跳钻、次要因素是钻铤疲劳导致钻铤折断。
五、建议:
采取更合理的钻具组合及.安装减震器。
切5井二开刺钻具的处理经过(九)
一、发生经过:
切5井由华北钻井50503队承钻,2007年4月20日21:
45钻至井深1308.90m时,立管压力由13MPa降至11.5MPa;上提悬重不变。
其它参数无变化,分析判断为刺钻具。
2007年4月20日21:
45—4月21日1:
15起钻检查钻具后发现1#钻杆公扣上0.6m处本体刺一长50mm宽5mm的口。
二、损失时间:
此次共损失时间6:
00小时、折合0.25天。
三、原因分析:
钻杆质量存在问题。
切5井二开断螺扶的处理经过(十)
一、断螺扶发生经过:
切5井由华北钻井50503队承钻,2007年4月21日6:
20钻至井深1315.09m时,立管压力由13Mpa突降至6Mpa;上提悬重由原680KN降至620KN;减少60KN。
其它参数无异常变化,分析判断为钻具折断。
2007年4月21日起钻检查钻具后发现Ф310mm螺扶公扣根部折断在接头(631*730)的母扣内.
二、断螺扶处理经过:
1、井内落鱼结构:
Ф311.15mm钻头*0.30m+630*731接头*0.37m+730*730接头*0.49m++Ф228.6mm钻铤2根17.9m+630*731接头*0.43m+203.2mm钻铤1根9.01m+631*730接头*0.38m=落鱼长:
28.88m;鱼顶井深:
1286.21m;
2、打捞钻具结构:
(1):
Ф114.00mm公锥*0.85m+Ф127.00mm钻杆*133根*1278.85m+411*410接头*0.36m+411*520接头*0.41m+521*520接头*0.44m;鱼顶方入:
5.30m。
=落鱼井深:
1286.21m;
(2):
:
Ф114.00mm公锥*0.85m+Ф177.8mm钻铤1根*8.69m++Ф127.00mm钻杆*132根*1270.16m+411*410接头*0.36m+411*520接头*0.41m+521*520接头*0.44m;鱼顶方入:
6.24m。
=落鱼井深:
1286.21m;
3、打捞过程:
2007年4月21日11:
00-14:
30下打捞钻具至鱼顶,14:
30-15:
00打捞落鱼,18:
00起钻打捞未成.
2007年4月21日18:
00-19:
000下打捞钻具至鱼顶,20:
30-21:
00打捞落鱼、。
打捞钻具原悬重470KN,打捞后上提钻具悬重530KN,打捞落鱼。
至4月22日2:
00起钻完,捞出全部落鱼。
三、断螺扶的损失:
此次共损失时间15:
00小时、折合0.63天。
四、断螺扶原因分析:
本次折断的310螺扶二开开始使用的,其累计使用时间为378:
10小时,累计进尺为1315.09m,其钻进参数均在设计范围之内,钻井液性能优良。
具体参数如下:
a、钻压70-80KN,b、转速117r/min。
因此在钻具使用方面不存在任何问题,完全符合钻井操作规程。
经分析螺扶折断的原因:
1、螺扶根部折断的主要原因长期使用疲劳破坏严重;
2、折断的螺扶发生在螺扶公扣的根部处,该部位受交变应力最强,也是钻具抗拉、抗压、抗扭矩最薄弱的部位;
五、建议:
根据地层岩性,采取更合理的钻具组合及安装减震器。
切5井二开断钻铤的处理经过(十一)
一、断钻铤发生经过:
切5井由华北钻井50503队承钻,2007年4月25日22:
00钻至井深1487.00m时,立管压力由13Mpa突降至6Mpa;上提悬重由原720KN降至650KN;减少70KN。
其它参数无异常变化,分析判断为钻具折断。
2007年4月26日3:
00起钻检查钻具后发现2*Ф203.2mm钻铤公扣根部折断.
二、断钻铤处理经过:
1、井内落鱼结构:
Ф311.15mm钻头*0.30m+630*731接头*0.37m+730*730接头*0.49m+无磁Ф228.6mm钻铤1根8.84m+Ф228.6mm钻铤2根17.9m+630*731接头*0.43m+203.2mm钻铤1根9.01m=落鱼长:
39.20m;鱼顶井深:
1447.80m;
2、打捞钻具结构:
(1):
Ф114.00mm公锥*0.85m+Ф177.8mm钻铤1根8.99m+Ф127.00mm钻杆*149根*1432.75m+411*410接头*0.36m+411*520接头*0.41m+521*520接头*0.44m;鱼顶方入:
4.00m。
=落鱼井深:
1447.8m;
3、打捞过程:
2007年4月26日3:
00-6:
30下打捞钻具至鱼顶,6:
30-7:
00打捞落鱼,。
打捞钻具原悬重560KN,打捞后上提钻具悬重630KN,顶通水眼起钻。
至4月26日11:
30起钻完,捞出全部落鱼。
三、断钻铤的损失时间:
此次共损失时间8:
30小时、折合0.35天。
四、断钻铤原因分析:
钻铤公扣本次折断的Ф203.2mm钻铤根部折断,其累计使用时间为96:
15小时,累计进尺为197.33,其钻进参数均在设计范围之内,钻井液性能优良。
具体参数如下:
a、钻压80-120KN,b、转速73-117r/min。
因此在钻具使用方面不存在任何问题,完全符合钻井操作规程。
经分析钻铤折断的原因:
1、钻铤公扣根部折断的主要原因长期使用疲劳破坏严重;
2、折断的钻铤发生在钻铤公扣的根部处,该部位受交变应力最强,也是钻具抗拉、抗压、抗扭矩最薄弱的部位;
3、结论:
本次断钻铤事故主要原因是地层因素和跳钻、次要因素是钻铤疲劳导致钻铤折断。
五、建议:
根据地层岩性,采取更合理的钻具组合及安装减震器。
切5井二开断钻铤的处理经过(十二)
一、断钻铤发生经过:
切5井由华北钻井50503队承钻,2007年4月30日5:
00钻至井深1692.41.m时,立管压力由15Mpa突降至10Mpa;上提悬重由原759KN降至609KN;减少150KN。
其它参数无异常变化,分析判断为钻具折断。
2007年4月30日5:
00起钻检查钻具后发现3*Ф203.2mm钻铤公扣根部折断.
二、断钻铤处理经过:
1、井内落鱼结构:
Ф311.15mm钻头*0.30m+630*731接头*0.37m+730*730接头*0.49m+无磁Ф228.6mm钻铤1根8.84m+Ф228.6mm钻铤2根17.9m+630*731接头*0.43m+螺扶*1.86m+减震器*5.58m+203.2mm钻铤2根17.86m=落鱼长:
53.63m;鱼顶井深:
1638.78m;
2、打捞钻具结构:
(1):
Ф114.00mm公锥*0.85m+Ф177.8mm钻铤1根8.99m+Ф127.00mm钻杆*169根*1625.00m+411*410接头*0.36m+411*520接头*0.41m+521*520接头*0.44m;鱼顶方入:
2.73m。
=落鱼井深:
1638.78m;
3、打捞过程:
2007年4月30日11:
00-14:
00下打捞钻具至鱼顶,14:
00-15:
00打捞落鱼,。
打捞钻具原悬重540KN,打捞后上提钻具悬重690KN,顶通水眼起钻。
至4月30日20:
00起钻完,捞出全部落鱼。
三、断钻铤的损失时间:
此次共损失时间9:
00小时、折合0.37天。
四、断钻铤原因分析:
钻铤公扣本次折断的Ф203.2mm钻铤根部折断,其累计使用时间为171:
50小时,累计进尺为421.74m,其钻进参数均在设计范围之内,钻井液性能优良。
具体参数如下:
a、钻压80-120KN,b、转速73r/min。
因此在钻具使用方面不存在任何问题,完全符合钻井操作规程。
经分析钻铤折断的原因:
1、钻铤公扣根部折断的主要原因长期使用疲劳破坏严重;
2、折断的钻铤发生在钻铤公扣的根部处,该部位受交变应力最强,也是钻具抗拉、抗压、抗扭矩最薄弱的部位;
3、结论:
本次断钻铤事故主要原因是地层因素和跳钻、次要因素是钻铤疲劳导致钻铤折断。
五、建议:
根据地层岩性,采取更合理的钻具组合,更换钻铤。
切5井二开断减震器的处理经过(十三)
一、断减震器发生经过:
切5井由华北钻井50503队承钻,2007年5月2日3:
30钻至
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