太原钢铁焦化废水处置系统改造方案.docx
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太原钢铁焦化废水处置系统改造方案
太原钢铁焦化废水处置系统
改造工程
初步方案
浙江汉蓝环境科技有限公司
二〇一〇年四月
1总论
概述
太钢焦化厂产生废水为80~90m3/h。
焦化厂现有一座废水处置站对产生的废水进行处置,处置进程中需对原水进行1:
1稀释,好氧池需添加入口生物酶,出水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准。
为了响应国家节能减排的号召,节约废水处置系统外加新水水量及减少废水排放总量,需对废水处置站进行改造。
改造后使外加新水大幅减少,不添加生物酶,废水经处置后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准。
2004年我公司采用HSBEMBM®环境治理微生物技术总承包南昌钢铁有限公司焦化废水处置改造工程,取得良好的运行效果,并于2004年12月通过了江西省环保局组织的验收,并被评为2006年〖国家重点环境保护实用技术示范工程〗称号。
2007年我公司以EPC总承包武汉钢铁(集团)公司焦化废水处置改造工程(400m3/h),采用的HSBEMBM®环境治理微生物技术实施。
HSBEMBM®环境治理微生物技术还在以下焦化废水处置工程上取得成功应用:
湘潭钢铁有限责任公司焦化废水处置改造工程(120m3/h)及二期焦化废水处置改扩建工程(300m3/h)、新余钢铁有限责任公司焦化废水处置工程(150m3/h)、宁波钢铁有限公司五丰塘焦化废水处置工程(150m3/h)、武钢(集团)鄂城钢铁有限责任公司焦化废水处置改造工程(100m3/h)等十多个焦化废水处置改造和新建项目。
咱们对于焦化废水处置工程的经验,能够为太钢焦化酚氰废水处理系统改造工程提供专门好的借鉴和参考作用。
按照多个类似工程实际经验,本工程拟采用HSBEMBM®环境治理微生物技术,使太钢焦化废水处置达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级排放要求,处置进程不添加稀释水,不利用生物酶,不外加絮凝剂,达到减排效果,提高企业形象。
初步方案编制依据
(1)业主提供的资料与要求
(2)湘潭钢铁有限公司焦化酚氰污水处置改造工程设计方案
(3)湘潭钢铁有限公司焦化酚氰污水处置改造工程验收监测报告
(4)南昌钢铁有限公司焦化污水处置改造工程设计方案
(5)武汉钢铁(集团)公司焦化污水处置改造工程设计方案
(6)武汉钢铁(集团)公司焦化污水处置改造工程验收监测报告
(7)新余钢铁有限责任公司焦化污水处置工程设计方案
(8)宁波钢铁有限公司五丰塘焦化污水处置工程设计方案
(9)HSBEMBM®环境治理微生物技术及系统《专利技术权利要求说明书》【专利号ZL2004.4】
(10)国家重点环境保护实用技术示范工程总结报告
编制目的
论证太钢焦化酚氰废水处置系统改造工程设计方案的技术先进性、靠得住性和经济合理性。
编制原则
(1)执行国家关于环境保护的大体国策,遵守国家有关法规、政策、规范和标准。
(2)尽可能利用原有设施。
编制范围
废水处置站内污水处置系统的改造,从废水站入口至处置后泵房出口,包括污水、污泥处置生产设施。
采用的主要标准及规范
本工程设计遵守国家有关部门公布的标准、规范,主要如下:
(1)《污水综合排放标准》GB8978-1996
(2)《室外排水设计规范》GB50014-2006
(3)《砌体结构设计规范》GB50003-2001
(4)《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
(5)《电力工程电缆设计规范》GB50217-94
2工程规模及处置水质
设计规模及水质
2.2.1设计规模
按照太钢焦化实际废水量,本工程设计规模为100m3/h。
2.2.2设计水质
按照业主提供的资料,设计进入废水处置站的原水水质为:
项目
指标
pH
6~9
温度
30~40℃
CODCr
≤1500mg/l
NH3-N
≤150mg/l
油
≤20mg/l
SS
≤100mg/l
氰化物
≤10mg/l
酚
≤250mg/l
排放要求
按照业主要求,出水应达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准,具体如下:
单位:
mg/l(除pH)
项目
pH
NH3-N
CODCr
SS
HCN
挥发酚
油
出水水质
6~9
≤15
≤100
≤70
≤
≤
≤5
3污水处置站设计
工艺流程
本项目污水治理工艺选择在知足处置能力和水质要求的前提下,结合本工程的特点,采用以下原则:
(1)采用先进高效、经济合理的污水处置工艺,在去除有机污染物的同时,知足脱氮的要求。
(2)采用流程简练、运行管理方便的处置工艺。
(3)能耐必然水量与水质的冲击负荷。
(4)运行安全靠得住,操作简单方便,调节灵活。
(5)降低污泥产量,简化污泥的后处置。
(6)本工程为改造工程,尽可能利用原有设施。
工艺流程的选择
按照本项目的进出水水质,肯定采用HSBEMBM®环境治理微生物技术,利用现有A2/O工艺,增加MBR膜系统。
使太钢焦化废水处置达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级排放要求。
vHSBEMBM®环境治理微生物技术
HSBEMBM®环境治理微生物技术是一种基于固定化细胞技术为核心的生物流化态工艺。
(1)原理概况
HSBEMBM®环境治理微生物技术载体吸附了高效微生物和污染物在池内呈流化状态,使固(生物膜)、液(废水)、气(空气)3相之间取得充分接触,颗粒之间猛烈碰撞,生物膜表面不断更新,微生物始终处于生长旺盛阶段。
该技术能使床内维持高浓度的生物量,传质效率极高,从而使废水的基质降解速度快,水力停留时刻短,耐冲击负荷能力强。
HSBEMBM®菌群,是多属多种的环境微生物由固定化细胞技术制成的微生物制剂;由活性炭作为载体,可依不同水质特性加以调配和固定化细胞技术选育后的硝化杆菌(镜相照片)
驯化,在生化池遍地置段中,按照各段生化系统功能和作用污染物含量及特点不同,通过一段时刻的适应驯化,针对系统中不同的污染物能够形成不同的高效的污染降解生物链。
通过驯化处置后的HSBEMBM®菌群能够耐受很高的污染物浓度,抗冲击能力强。
HSBEMBM®微生物菌群,通过特殊驯化及强化,其特性如下:
a.菌群本身无毒性、无致病性、不会造成二次污染;
b.去除CODCr、BOD5速度快、能力强;
c.去除NH3-N及难降解有机物的能力独特;
d.污泥沉降性能佳、紧密度高,稳固性好、污泥产量少;
e.生物制剂一次投加,无需补充,运行本钱低廉,故障率低;
f.对pH值适应性强,6~9范围都能维持良好的处置效率。
(2)HSBEMBM®采用固定化细胞技术处置氨氮废水
焦化废水中COD、酚、氰和氨氮浓度比较高,实践表明传统工艺通常要加大量的稀释水,系统才能良好运行。
微生物去除氨氮需通过好氧硝化、兼氧(缺氧)反硝化两个阶段。
硝化菌、脱氮菌的增殖速度慢,要想提高去除率,必需要较长的停留时刻和较高的细菌浓度。
在低温、低pH值的条件下,固定化细胞能够保留比未包埋细胞更高的脱氮活性,在固定化载体中能够增殖。
固定化细胞技术在处置氨氮废水中的主要优势在于可通太高浓度的固定细胞,提高硝化和反硝化速度,同时还能够使在反硝化进程低温时易失活的反硝化菌维持较高的活性。
经对同类型废水的实际运行,得出如下结论:
①脱氮是HSBEMBM®环境治理微生物技术的一个重要特点,要实现理想的脱氮效果,硝化反映完全与否是关键。
HSBEMBM®菌群来源普遍,通过特殊驯化及强化具有极佳的硝化能力,HSBEMBM®制剂中硝化菌的反映速度,能够比常规活性污泥法提高50%~200%左右,而常规的活性污泥法硝化菌的活性较差,抗氨氮负荷的能力较差。
HSBEMBM®微生物制剂大大提高了系统的抗冲击能力同时也减少了反映器的体积,减少投资本钱及运行费用。
HSBEMBM®环境治理微生物技术在脱除氨氮反映的硝化进程中效果明显,废水经处置后NH3-N含量可降至5mg/l以下。
②HSBEMBM®环境治理微生物处置技术由于具有完整的分解链,底物分解完全,产泥量少,只及常规活性污泥法的1/10以下,如此大大减少污泥产量,减少污泥处置的费用。
同时能够大大增加污泥的泥龄,使优势菌群在系统得以充分积累,提高系统的处置能力。
(3)新型脱氮工艺
脱氮是污水中的含氮有机物被异养微生物氧化分解,转化为氨氮;然后再由硝化细菌将其转化为NO2-和NO3-;最后由反硝化细菌把NO2-和NO3-转化为N2,从而达到最终完全脱氮的目的。
基于固定化细胞技术生物流化态微生物技术能够在实施传统脱氮的基础上还能够实现“短程硝化反硝化脱氮”,“同时硝化反硝化脱氮”,“好氧反硝化”,“厌氧氨氧化”等新型脱氮途径。
“短程硝化反硝化脱氮”工艺则是把氨氮氧化控制在NO2-阶段,然后进行反硝化:
“短程硝化反硝化脱氮”工艺能够节省硝化曝气量、硝化碳源和反硝化反映器容积。
“同时硝化反硝化脱氮”工艺在同一个反映器中同时实现硝化和反硝化。
它能使异养硝化和好氧反硝化同时进行,从而实现低碳源条件下的高效脱氮。
兼性厌氧反硝化菌能够利用硝酸盐和亚硝酸盐作为最终电子受体实现“好氧反硝化”。
厌氧氨氧化:
氨也能够作为反硝化的无机物电子供体。
目前咱们在工程实践中发觉Nitrosomonaseutropha(亚硝化单胞菌)能够进行这种生物化学反映。
在反硝化流化态反映器中,氨和硝酸盐同时消失
5NH4++3NO3-→4N2+9H2O+2H+
G0′=-297kJ/molNH4+
那个厌氧氨氧化进程的总反映是产能的,在理论上能够提供能量供微生物生长。
亚硝酸盐是最适合的电子受体:
NH4++NO2-→N2+2H2O
G0′=-358kJ/molNH4+
四种新型脱氮途径的实现,能够以较低的本钱来大幅度提高生物脱氮效率。
本设计特别推荐的HSBEMBM®环境治理微生物技术是一项先进的高浓度废水生化处置技术。
本工艺进行污水处置时不需要对原水采取稀释办法;
本工艺产生的生物剩余污泥量极少,无化学污泥产生,对生产运行带来较大便利,不会对环境造成二次污染;
本工艺碱及磷盐的投加量比传统工艺大大减少。
HSBEMBM®环境治理微生物技术的特点比较见下表:
项目
特点/优点
1
HSBEMBM®微生物系统
含有大量硝化菌和亚硝化菌种群,脱氮效果十分显著;
微生物种群量多,耐高浓度氨氮冲击,表现型生物变异不明显;系统恢复快,脱氮功能不易退化;
容易诱导短程硝化反应和好氧反硝化反应,降低耗碱量;
污泥负荷比活性污泥法高,剩余污泥产出量极少;
菌群一次性投放不不加,本身无毒性、无致病性、不会造成二次污染;
2
活性炭为微生物载体
使每一滴污水中的污染物与微生物充分接触,优于挂膜法,与沸腾床法相似;无需挂填料,节省投资和运行费用;
活性炭作为载体,延长污染物与微生物进行能量交换的时间,泥龄比活性污泥法长;
与活性污泥法相比,生物泥沉降性能优越,可减少沉淀池容积(表面负荷大);一次性与微生物共同投放,不补加;
具有脱色、除臭功能;
3
操作方便
操作人员监控O/A/O系统运行的方法易学;
控制参数简单、快速;
4
处理达标率高
COD、氨氮等主要考核指标达标稳定,出水稳定达标;
5
运行成本低
水电气、药剂消耗量少;
6
保驾运行
服务优良、可以提供长时间保驾运行;
【宁钢公司案例】
宁波钢铁有限公司焦化厂主厂区焦化废水主要为蒸氨废水和酚氰废水,由中冶焦耐工程技术有限公司以A2-O流程设计,业主施工,设计标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的二级标准,2004年建成。
我公司于2007年2月采用HSBEMBM®环境治理微生物对该废水处置系统进行改造调试,主要进水指标COD:
4500mg/l、NH3-N:
200mg/l。
于同年9月通过环保验收。
出水平均指标:
COD:
118mg/l、NH3-N:
2mg/l,酚:
l,CN-:
l,油:
l,达到和优于设计标准。
2007年10月我公司开始承担该设施运营管理工作。
工艺设计
3.3.1工艺流程:
改造后工艺流程框图见图3.3.1:
图3.3.1:
工艺流程框图
工艺流程说明:
厌氧池、缺氧池和好氧池中投加HSBEMBM®微生物制剂。
废水进入调节池进行均质、均量;事故时入事故池。
均化后泵入除油池物理除油,除油池出水自流入气浮池。
气浮出水自流入厌氧吸水井,然后泵入厌氧池。
厌氧池出水自流入回流吸水井后泵入缺氧池,缺氧池用潜水搅拌,好氧采用鼓风曝气。
好氧池后端增加膜组件,MBR出水直接进入处置后吸水井以备回用。
好氧池出水自流入二沉池,二沉池出水自流入回流吸水井,二沉池污泥回流至缺氧池。
3.3.2改造方案说明
本改造方案不拆除现有的构(建)筑物,尽可能利用原有设施。
改造内容为:
①在厌氧池、缺氧池、好氧池中投加HSBEMBM®微生物制剂。
②缺氧池移除填料,增加潜水搅拌机。
好氧池后段增加MBR膜系统,MBR出水直接进入后处置吸水井。
二沉池污泥回流至缺氧池。
③其他功能单元均利旧。
3.3.3构(建)筑物
主要构建筑物均利旧,不拆除,不新建。
3.3.4主要工艺设备
序号
设备名称
技术要求
单位
数量
备注
1
气浮系统
套
1
利旧
2
离心泵(调节池)
Q=100m3/h
台
2
利旧、1用1备
3
离心泵(事故池)
Q=15m3/h
台
2
利旧、1用1备
4
离心泵(厌氧吸水井)
Q=100m3/h
台
2
利旧、1用1备
6
离心泵(缺氧吸水井)
Q=300m3/h
台
2
利旧、1用1备
7
离心泵(污泥回流)
Q=100m3/h
台
2
利旧、1用1备
8
潜水搅拌机(缺氧池)
N=11kw
台
4
新增
9
离心泵(硝化回流)
Q=200m3/h
台
2
利旧、1用1备
10
MBR膜系统
套
2
新增,详见后述
11
离心泵(排水及反冲洗)
台
2
利旧、1用1备
13
污泥浓缩脱水系统
套
1
利旧
14
供风系统
套
1
利旧
18
加碱系统
套
1
利旧
19
加药系统
套
1
利旧
注:
上表中各参数为最低要求,因为是改造工程,可按照现有设备选择知足技术要求的设备。
3.3.5MBR膜系统
膜-生物反映器(MembraneBioreactor,MBR)技术,是一种新型高效的污水处置工艺,它用膜组件代替二沉池,大大提高了系统固液分离的能力。
MBR技术是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处置技术。
它利用膜分离组件将生化反映池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。
具有出水悬浮物少、出水稳固、易实现自动控制等长处。
MRB的工艺进程如下:
整套MBR系统包括:
MBR膜片、膜架、自吸泵、流量计、反冲泵、电磁阀、自控系统、集水管、快装接头、总集水管、负压表、压力表、手动阀门、手动球阀、膜离线清洗系统等。
产品名称
数量
规格
MBR膜片
3600片
MBR-Ⅱ
集水管
900套
∮25UPVC管
膜架
30套
××(长×宽×高)
膜片卡槽
4230米
6050
快装接头
1800只
流量计
30支
电动球阀
45支
手动阀门
135支
铜球阀
900支
负压表
30支
压力表
15支
总集水管
30根
3.45米/根,镀锌
自控系统
2套
自吸泵
30台(15用15备)
40ZX10-40
反冲泵
15台
WBD70-075
膜离线清洗系统
产品名称
数量
规格
MBR清洗池
6只
4××
清洗泵
4台
WBD70-075
检测泵
4台
中间水箱
2套
4××
电控
2套
改造进程及保产办法
本项目改造主要内容为:
缺氧池移除填料并增加装潜水搅拌机;好氧池增加MBR膜系统;硝化回流管接至缺氧池等,具体步骤如下:
1、厌氧池投加适量HSBEMBM®微生物制剂,恢复厌氧池功能。
约30天。
2、将1﹟缺氧池及1﹟好氧池泥水用泵抽入2﹟缺氧池和2#好氧池,现在系统变成单系列运行。
稀释水及生物酶投加量不变,都加入2#系列。
约7天。
3、移除1﹟缺氧池填料,安装潜水搅拌机。
1﹟好氧池出水端安装MBR膜系统,MBR膜系统出水直接进后处置吸水井。
后处置吸水井出水同时作为MBR膜反冲洗水。
好氧池加装消泡喷头。
二沉池出水至反映池管道关闭,污泥回流管延伸接至缺氧池。
1#好氧池中投加HSBEMBM®微生物制剂,进行生化调试。
约95天。
4、1#系列调试完毕后,将进水切换至1#系列。
停止添加稀释水和生物酶。
2#系列停止进水,同1#系列进行改造。
约100天。
改造后的优势
1、稀释水及消泡水大幅减少。
改造前稀释水量在90m³/h左右(即1:
1稀释),改造后稀释水全数去除,仅用少量消泡水(焦化废水含有大量表面活性物质,产生泡沫不可避免,必需用消泡水压制)。
采用高压雾化喷头,整套系统消泡水量控制在15m³/h左右,因此节约了稀释水量90-15=75m³/h。
由于不采用稀释水,系统运行中总水量大大减少,泵的利用会减少,原来2用1备的可改成1用1备等,生产用电也相应降低。
2、HSBEMBM®环境治理微生物技术因其对高浓度污染物良好的耐受能力及降解处置能力,按照众多同类工程项目稳固运行经验,本技术不需投加任何增强微生物活性的药剂(如生物酶),大大节省了废水处置系统运行本钱,带来显著的经济效益。
3、按照系统现有构筑物条件,改造完成后,系统可运行更高的负荷(按照核算,处置负荷能够达到目前实际进水负荷的2倍)。
这将带来以下三项优势:
①系统能够慢慢伐整至单系列运行,从而能够降低日常运行电量消耗与药剂消耗,且更便于日常管理;②当两系列全开时,在目前进水量下,咱们能够接纳更高浓度污染物的生产废水,这将给蒸氨系统消减运行费用(如减少蒸氨系统药剂消耗,提高蒸氨出水污染物浓度)带来庞大空间;③当两系列全开时,维持目前蒸氨效果水平下,咱们能够接纳更多的进水量,这将为焦化厂增容扩产提供空间。
4、采用MBR膜系统,后段不需加药。
出水悬浮物和色度超级低,如出水送往回用水深度处置中心,则减轻深度处置预处置的压力。
恢复现有系统预案说明
应业主方要求,应有改造后恢复现有系统的预案。
第一,在改造进程中,咱们对现有构筑物没有改动。
改造最大的地方是清除现有缺氧池填料,在缺氧池中混合液搅拌反硝化效果优于填料。
对于管道改造方面,咱们只是对现有管道进行延伸、加装阀门,且改造量超级小。
若需恢复至现有工艺操作方式,只要切换相关阀门即可,生物酶及稀释水添加设施不作改动,仅是停止利用,若要恢复也仅需从头启用即可。
按照多个同类工程实践,咱们采用的HSBEMBM®微生物制剂,其去除污染物的能力明显高于现有普通活性污泥。
且现有活性污泥泵入污泥浓缩池浓缩,在需要从头使历时只需泵回生化池即可。
经上分析,改造后生化系统恢复至原有状态简单易行。
4投资估算
改造投资估算见下表:
序号
工程或费用名称
费用(万元)
备注
101
池体清理
28
102
新增工艺设备
14
103
MBR膜系统
260
104
管道改造
16
105
工艺材料
300
106
设计
15
107
调试及技术服务
80
108
专利使用费
30
109
税金
31
110
不可预见费
20
总计
794
估算说明:
(1)本估算按照业主方提供的资料计算,以废水站现有一切设施都能够正常利用为前提。
(2)本估算不包括好氧池曝气系统的改换,如好氧池现有曝气系统不能正常利用,则总投资需增加改换好氧池曝气系统的费用。
(3)本估算不包括水、电增容费、保产及调试期间药剂费。
化验室依托原设施,不新增设备。
本报价不包括改造不需要的原污泥系统、原设备材料管线、原池内填料等清理后的运输、处置等费用。
5运行本钱分析
改造前后运行本钱分析见下表:
项目名称
吨水运行费用(元/m3原废水)
改造前
改造后
电
新水
碱
磷盐
生物酶
3
0
MBR膜系统
0
合计
从上表分析能够看出:
采用HSBEMBM®环境治理微生物技术进行系统改造后:
(1)新水用量大幅减少,系统出水总量也大幅减少;
(2)药剂用量也减少,由于药剂投加带入的离子数量也相应减少,减轻了出水进行深度处置的压力;
(3)由于不利用稀释水,系统电耗也相应减少;
(4)MBR膜系统运行费用包括运行电费、离线清洗费用等MBR系统运行所产生的所有费用。
6经济效益分析
本改造工程共投资794万元。
吨水(原水)运行本钱改造前为元,改造后为元。
系统正常运行按进水量90m3/h,年运行时刻365天计算可得:
(1)工程改造投资794万元,在改造完成后26个月内全数收回。
(2)MBR膜的利用周期平均为3年,在第一次安装完成后改换简单,改换费用仅为第一次安装的85%,即本工程进行MBR膜改换费用为221万元。
(3)综上,在系统改造完成后1~3年,在已收回工程投资的情形下,共减少运行费用308万元,吨水运行本钱平均降低元/m3。
在系统改造完成3年以后,在收回MBR膜改换费用的情形下,每一年减少运行费用296万元,吨水运行本钱平均降低元/m3。
7运营管理O&M
污染治理设施专业运营管理能够解决污染排放企业因缺乏环境工程的专业技术和管理人员,而致使的污染设施运行不正常、管理不到位所产生的环保责任问题。
污染治理设施运行管理的进程中需要专业技术人员对设施运行的稳固性、安全性负责,强调专业化管理,因此对设施工艺的熟悉水平、管理人员的技术素养都有较高要求;我公司在长期实践中培育了一支专业化强、业务水平高的技术管理队伍,形成了一套现场运行管理体系,并已取得业主的认可。
我公司对于已建成的污染治理设施进行专业运营管理,为用户提供安全高效的设施保护、管理、培训工作,保证出水达标,转移客户的环保压力与责任。
我公司污染治理设施运营管理能力已在与宁波钢铁有限公司、湘潭钢铁有限责任公司的运营管理服务实践中取得验证。
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