危化品(生产)事故案例分析.ppt
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危险化学品事故案例分析与预防二O一0年四月,主要内容一、前言二、危险化学品事故情况分析。
三、典型事故案例。
四、加强安全管理的几点要求。
一、前言,没有亲身经历事故,或许感受不到事故刻骨铭心;曾经置身于事故之中,劫后余生一定终生难忘;当有机会或有能力挽回而没有采取行动来阻止事故的发生,事后定会愧疚一生。
今天从这首我选择了冷漠开始:
我选择了冷漠,我差点救了一条命,但我选择冷漠。
不是因为我不关心,我有时间,我也在那。
但我不想显得愚蠢,或因一条安全规则而争吵。
我知道他之前做过这项工作,如果我说他错了,他也许会难过。
出错的机会不大,我也做过同样的事,他也知道。
所以我摇摇头走开了,他跟我一样清楚风险所在。
他偏偏出事了,我没有阻止,因为这个举动,我让他迈向了死亡。
我差点救了一条命,但我选择了冷漠。
现在每次见到他的妻子,就觉得我原本可以挽救他的生命。
我无法停止内心的愧疚!
不希望你也分担这种感觉,如果你看见他人在冒风险,可能会危及他们的健康或生命。
你的一句简单的提问或提醒,就可能延续他们的生命。
而如果你看见了风险却选择走开,那我希望你有朝一日不要说:
我差点救了他的命,但我选择了冷漠,为了你、我、他和我们的家庭幸福我们在座所有人都有一份责任,把安全当做自己的神圣职责,引领安全,做好监管,保护每人只有一次的生命,有时惹别人烦,甚至出现争执,但我们不能选择冷漠!
二、危险化学品事故情况分析,总体情况:
自2007年至2009年,全省共发生危险化学品事故49起,死亡84人。
从企业类别来看,生产环节36起,死亡66人,占73.5%和78.6%,从作业环节来看,企业检维修操作、施工安装过程事故较多,共有24起事故,死亡34人,分别占48.98%和40.48%,从事故类型来看,爆炸和气体中毒窒息事故多发,共有22起,死亡44人,分别占44.9%、52.4%从事故原因来看,违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”现象造成事故较多,所有事故中,有42起事故直接原因是“三违”,占85.7%,三、典型事故案例,1、德州合力科润化工有限公司“1.1”爆炸事故2、山东德齐龙化工集团一分厂爆炸事故3、中石油吉林石化分公司双苯厂爆炸事故4、辽宁辽阳金航石油化工公司爆炸事故5、油漆生产企业静电引发事故6、青岛东方化工股份有限公司硫酸泄漏事故7、重庆天原化工总厂氯气泄漏事故,8、招远市超达化工有限公司“11.12”中毒事故9、烟台万华氯碱公司“9.22”事故10、博兴华润油脂化学有限公司“11.23”爆裂事故11、潍坊鑫利粘合剂有限公司“5.2”中毒事故12、张家界某化工厂浓硫酸储罐13、危险化学品运输事故14、淄博市临淄华欣工贸有限公司“4.27”爆炸事故15、桓台县久久化工有限公司“3.23”爆炸事故,案例一德州合力科润化工有限公司“1.1”爆炸事故,2009年1月1日15时30分左右,德州市武城县德州合力科润化工有限公司新建3000吨/年乙腈生产装置的熔盐系统在试运行过程中发生固定床反应器爆炸事故,造成5人死亡,1人重伤,8人轻伤,直接经济损失160万元。
事故经过,发生事故的3000吨/年乙腈生产装置为新建装置。
2008年12月20日,在乙腈生产装置未安装完成的情况下,该公司开始对熔盐进行加温熔化,对已安装好的熔盐系统进行升温调试。
12月31日11时左右,在将熔盐输送至两台固定床反应器内循环升温到220-230时,熔盐槽两个排气口冒出灰色烟雾而后冒出火焰,现场人员使用蒸汽阻断空气、将火扑灭,没有分析原因,并继续进行调试。
2009年1月1日15时30分左右,在调试过程中,固定床反应器温度升至280时,熔盐槽两个排气口先冒出黄烟、继而冒出灰烟,紧接着一台固定床反应器发生爆炸,喷出的高温熔盐致使在现场进行安装作业的20名工人中1人当场死亡、13人受伤,企业立即开展自救并撤离现场人员;17时左右,另一台固定床反应器也发生爆炸,因人员及时撤离,此次爆炸无人员伤亡。
至1月1日17时30分,因抢救无效有4名伤员相继死亡。
直接原因是:
设备内存在油垢和积炭。
发生爆炸的两台固定床反应器均为二手设备,原来使用的壳程热媒为350#导热油,调试前虽进行了常规清洗,但由于内部结构复杂等原因,壳程内仍残留油垢和积碳。
工作原理:
导热熔盐主要成分为硝酸钾、硝酸钠和亚硝酸钠,符合常用熔盐的组成比例,其中硝酸钾和硝酸钠是强氧化剂,受热易分解为亚硝酸盐和氧气,亚硝酸钠是还原剂,能够与氧反应再次形成硝酸盐,具有抑制硝酸钠和硝酸钾分解的作用。
实际:
熔盐系统升温调试过程中,固定床反应器壳程内残留的油垢和积碳在高温下分解产生单质碳,与硝酸盐分解产生的氧气发生反应,破坏了亚硝酸盐对硝酸盐分解的抑制作用,并且氧气与碳反应放热促进了硝酸盐的分解,使其反应速度加快,进而产生爆炸。
间接原因:
1、使用不符合工艺要求的二手设备。
在没有充分认识导热油和熔盐加热的不同要求,也没有进行科学分析鉴定的情况下,将固定床反应器壳程热媒由导热油改为熔盐,且该设备制造、焊接质量低劣。
2、安全生产意识淡漠。
对2008年12月31日升温调试过程中发生的起火事故,没有认真分析起火原因,也没有采取紧急停止调试等防范措施,继续冒险进行升温,丧失了防止事故再次发生的时机。
3、现场安全管理混乱。
事故发生前,乙腈装置安装作业尚未结束,现场有企业负责人、操作工、电工、外来施工安装队伍共20人,设备调试和安装同步进行,管理极度混乱。
4、违反建设项目安全设施“三同时”规定。
乙腈生产项目立项、设立安全审查、环境影响评价、特种设备登记等手续正在办理过程中,未取得批准手续,擅自开工建设;乙腈装置没有正规设计图纸,施工安装队伍没有任何资质,违规进行施工安装;熔盐系统调试前未制订试生产方案并履行备案手续,也未采取任何防范措施,违规进行升温调试。
5、安全生产责任制不健全、部分安全管理人员和特种作业人员无证上岗、对乙腈装置作业人员没有进行专门的安全培训、没有制订科学的应急救援预案等问题,案例二山东德齐龙化工集团一分厂爆炸事故,2007年7月11日23时50分,山东省德州市德齐龙化工集团公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素改扩建项目试车过程中发生爆炸,造成9人死亡,1人受伤。
事故经过:
该公司16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素生产线,于2007年6月开始单机试车,7月5日单机调试完毕,由企业内部组织项目验收。
7月10日2号压缩机单机调试、空气试压(试压至18MPa)、二氧化碳置换完毕。
7月11日15时30分,开始正式投料试车,先开2号压缩机组,引入工艺气体(N2、H2混合气体),逐级向2号压缩机七段(工作压力24MPa)送气试车。
23时50分,2号压缩机七段出口管线发生连续两次爆炸,气体泄漏引发大火,造成8人当场死亡,一人因大面积烧伤抢救无效于14日凌晨0时10分死亡,一人轻伤。
事故还造成部分厂房顶棚坍塌和仪表盘烧毁。
直接原因:
2号压缩机七段出口管线存在强度不够、焊接质量差、管线使用前没有试压等严重问题,造成物理爆炸。
间接原因:
1、建设项目未经设立安全审查。
2、建设项目工程管理混乱。
无统一设计,没有选择具有资质的施工、安装单位进行施工和安装。
试车前没有制定周密的试车方案,高压管线投用前没有经过水压试验。
3、拒不执行安全监管部门停止施工和停止试车的监管指令,案例三中石油吉林石化分公司双苯厂爆炸事故,2005年11月13日,中石油吉林石化分公司双苯厂苯胺车间发生爆炸,造成8人死亡,60人受伤,附近数万名居民及学生被紧急疏散,直接经济损失达6908万元,并引发松花江水污染事件。
事故经过:
2005年11月13日,硝基苯精制岗位操作工在停止精硝基苯进料后,未关闭预热器蒸气阀门;再次开始进料后,由于进料系统长时间温度超高,引起管道爆裂。
随后空气被抽入负压操作的硝基苯粗馏塔,引起T101、T102硝基苯精馏塔发生爆炸,致使与塔相连的2台硝基苯储罐及附属设备相继爆炸;随着爆炸现场火势增强,引发装置区内的2台硝酸储罐爆炸,并导致与该车间相邻的55号罐区内的1台硝基苯储罐、2台苯储罐着火燃烧。
事故主要原因:
违章操作硝基苯精制岗位操作工违反操作规程,在停止粗硝基苯进料后,未关闭预热器蒸气阀门,导致预热器内物料气化;恢复硝基苯精制单位生产时,再次违反操作规程,先打开了预热器蒸汽阀门加热,后启动粗硝基苯进料泵进料,引起进入预热器物料突然沸腾并突然发生振动,使预热器及管线的法兰松动、密封失效,空气被吸入系统,由磨擦、静电等原因,引起塔的爆炸,并引发连续爆炸。
案例四辽宁辽阳金航石油化工公司爆炸事故,2008年9月14日,辽宁省辽阳金航石油化工有限公司发生爆炸事故,造成2人死亡,1人下落不明,2人轻伤。
事故经过:
该公司主要生产工艺过程是:
在配制好的硫酸、硝酸混合酸中,缓慢滴加异辛醇进行硝化反应,再经酸洗、碱洗和水洗精制得到成品硝酸异辛酯。
但公司的硝化反应釜未设置高温报警和高温联锁停车及超温自动排料装置,冷冻盐水系统也没有自动调节装置,仅靠操作工人现场监控操作。
9月14日5时50分,工人违章脱岗时,反应失控,反应釜内物料从顶部的排放口喷出,引发成品库内堆积的桶装成品爆炸,并引起厂内其他物料爆炸、燃烧。
事故主要原因:
1、操作工违章脱岗,反应失控时未能及时发现;2、自动化控制水平低,缺少相应的自动控制及安全联锁装置。
2007年10月26日,某危险化学品生产企业发生一起静电引起的危险品火灾事故。
一名员工对搅拌缸的油漆进行调色,在投加溶剂油时,右手用小铁勺(无接地)将溶剂过滤沿缸壁边投加到大缸内,过滤网突然起火,因溶剂挥发性大,员工穿着的防静电服瞬间被点燃。
案例五油漆厂静电事故,事故模拟图,事故原因:
1、员工操作使用的过滤网金属圈没有静电接地,在添加溶剂时,过滤网金属圈形成浮游金属产生静电与金属小勺放电产生火花,将周边可燃的溶剂蒸汽点燃;2、员工使用的防静电服材质含有化纤成份,一旦有火源,非常容易引火燃烧并迅速漫延,受伤人员短时间无法摆脱。
受伤的员工,过滤网,事故导致该员工左手臂,左躯干上身侧29%度烧伤,损失工作日250日,经济损失26万元。
案例六青岛东方化工股份有限公司硫酸泄漏事故2005年10月15日18时53分,青岛东方化工股份有限公司一个1750立方米硫酸储罐在正常使用过程中突然发生上下贯穿性破裂,罐内2800多吨硫酸顷刻泄漏。
造成6名职工死亡,13人受轻伤。
主要原因:
该公司在无设计和施工资质,不具备设计和施工能力的情况下,决定自行设计、制造;施工中不按照规范施工,随意变更设计,粗制滥造,不执行检查、检验和验收规范,造成壁板结构形式不合理,最终导致事故的发生。
同类事故:
2003年某月某日5:
10,我市一企业200立方的盐酸储罐下半部突然发生漏酸现象,当班人员在向其它三个储罐倒酸过程中,该盐酸储罐突然破裂,大量的盐酸外溢。
在用碱进行中和处置时,罐顶发生坠落。
主要原因:
事故原因;设备制作质量存在严重的问题;罐顶坠落的原因:
用烧碱中和酸罐底部剩余的盐酸时,酸碱中和放出大量的热,致使罐顶变形而坠落,主要启迪:
储存装置必须经有资质的单位设计,由有相关资质的单位进行施工,并严格落实检查、检验等工作。
任何单位不得在无资质的情况下,自行设计、制造及安装化工储存装置,不得擅自进行改造。
案例七重庆天原化工总厂氯气泄漏事故,2004年4月16日,位于重庆市江北区的重庆天原化工总厂发生氯气泄漏事故。
9人死亡,3人受伤,15万人紧急疏散。
事故及处理经过(方框图),号氯冷凝器穿孔氯气泄漏,日点,对、号氯罐进行排氯,冷凝器局部爆炸,日凌晨点,爆炸现场厂房倒塌,管槽被埋住,里面氯气仍在释放,、号氯气罐爆炸,时左右,时分,万人大转移,用武器摧毁天原化工厂剩余的贮气罐,18号12点,事故经过,事故发生前的2004年4月15日白天,该厂处于正常生产状态。
15日17时40分,该厂氯氢分厂冷冻工段液化岗位接总厂调度令开启1号氯冷凝器。
18时20分,氯气干燥岗位发现氯气泵压力偏高,4号液氯贮罐液面管在化霜。
当班操作工两度对液化岗位进行巡查,未发现氯冷凝器有何异常,判断4号贮罐液氯进口管可能有堵塞,于是转5号液氯贮罐(停4号贮罐)进行液化,其液面管也不结霜。
21时,当班人员巡查1号液氯冷凝器和盐水箱时,发现盐水箱氯化钙(CaCl2)盐水大量减少,有氯气从氨蒸发器盐水箱泄出,从而判断氯冷凝器已穿孔,约有4m3的CaCl2盐水进入了液氯系统。
发现氯冷凝器穿孔后,厂总调度室迅速采取1号氯冷凝器从系统中断开、冷冻紧急停车等措施。
并将1号氯冷凝器壳程内CaCl2盐水通过盐水泵进口倒流排入盐水箱。
将1号氯冷凝器余氯和1号氯液气分离器内液氯排入排污罐。
15日23时30分,该厂采取措施,开启液氯包装尾气泵抽取排污罐内的氯气到次氯酸钠的漂白液装置。
16日0时48分,正在抽气过程中,排污罐发生爆炸。
1时33分,全厂停车。
2时15分左右,排完盐水后4h的1号盐水泵在静止状态下发生爆炸,泵体粉碎性炸坏。
险情发生后,该厂及时将氯冷凝器穿孔、氯气泄漏事故报告了化医集团,并向市安监局和市政府值班室作了报告。
为了消除继续爆炸和大量氯气泄漏的危险,重庆市于16日上午启动实施了包括排险抢险、疏散群众在内的应急处置预案,16日9时成立了以一名副市长为指挥长的重庆天原化工总厂“416”事故现场抢险指挥部,在指挥部领导下,立即成立了由市内外有关专家组成的专家组,为指挥部排险决策提供技术支撑。
经专家论证,认为排除险情的关键是尽量消耗氯气,消除可能造成大量氯气泄漏的危险。
指挥部据此决定,采取自然减压排氯方式,通过开启三氯化铁、漂白液、次氯酸钠3个耗氯生产装置,在较短时间内减少危险源中的氯气总量;然后用四氯化碳溶解罐内残存的三氯化氮(NCl3);最后用氮气将溶解NCl3的四氯化碳废液压出,以消除爆炸危险。
10时左右,该厂根据指挥部的决定开启耗氯生产装置。
16日17时30分,指挥部召开全体成员会议,研究下一步处置方案和当晚群众的疏散问题。
17时57分,专家组正向指挥部汇报情况,讨论下一步具体处置方案时,突然听到连续2声爆响,液氯贮罐发生猛烈爆炸,会议被迫中断。
据勘察,爆炸使5号、6号液氯贮罐罐体破裂解体并形成一个长9m、宽4m、深2m的炸坑。
以坑为中心,约200m的地面和构、建筑物上有散落的大量爆炸碎片,爆炸事故致9名现场处置人员因公殉职,3人受伤。
爆炸事故发生后,引起党中央、国务院领导的高度重视,温家宝、黄菊、华建敏等中央领导同志对事故处理与善后工作作出重要指示,国家安监局副局长孙华山等领导亲临现场指导,并抽调北京,上海、自贡共8名专家到重庆指导抢险。
这个过程一直持续到4月19日,在将所有液氯贮罐与汽化器中的余氯和NCl3采用引爆、碱液浸泡处理后,才彻底消除危险源。
事故原因分析,事故调查组认为,天原“416”爆炸事故是该厂液氯生产过程中因氯冷凝器腐蚀穿孔,导致大量含有铵的CaCl2盐水直接进入液氯系统,生成了极具危险性的NCl3爆炸物。
NCl3富集达到爆炸浓度和启动事故氯处理装置振动引爆了NCl3。
1.直接原因
(1)设备腐蚀穿孔导致盐水泄漏,是造成NCl3形成和聚集的重要原因。
根据重庆大学的技术鉴定和专家的分析,造成氯气泄漏和盐水流失的原因是氯冷凝器列管腐蚀穿孔。
腐蚀穿孔的原因主要有5个方面:
一是氯气、液氯、氯化钙冷却盐水对氯冷凝器存在普遍的腐蚀作用;二是列管内氯气中的水分对碳钢的腐蚀;三是列管外盐水中由于离子电位差对管材发生电化学腐蚀和点腐蚀;四是列管与管板焊接处的应力腐蚀;五是使用时间已长达8年并未进行耐压试验,使腐蚀现象未能在明显腐蚀和腐蚀穿孔前及时发现。
调查中还了解到,液氯生产过程中会副产极少量NCl3。
但通过排污罐定时排放,采用稀碱液吸收可以避免发生爆炸。
但1992年和2004年1月,该液氯冷冻岗位的氨蒸发系统曾发生泄漏,造成大量的氨进入盐水,生成了含高浓度氨的CaCl2盐水。
由于1号氯冷凝器列管腐蚀穿孔,导致含高浓度氨的CaCl2盐水进入液氯系统,生成了约486kg(理论计算值)的NCl3爆炸物,为正常生产情况下的2600余倍。
是16日凌晨排污罐和盐水泵相继发生爆炸以及16日下午抢险过程中演变为爆炸事故的内在原因。
(2)NCl3富集达到爆炸浓度和启动事故氯处理装置造成振动,是引起NCl3爆炸的直接原因,经调查证实,该厂现场处理人员未经指挥部同意为加快氯气处理的速度,在对NCl3富集爆炸危险性认识不足的情况下,急于求成,判断失误,凭借以前的操作处理经验,自行启动了事故氯处理装置,对4号、5号、6号液氯贮罐及1号、2号、3号汽化器进行抽吸处理。
在抽吸过程中,事故氯处理装置水封处的NCl3因与空气接触和振动而首先发生爆炸,爆炸形成的巨大能量通过管道传递到液氯贮罐内,搅动和振动了罐内的NCl3,导致5号、6号液氯贮罐内的NCl3爆炸。
2、间接原因
(1)压力容器日常管理差。
检测检验不规范,设备更新投入不足。
该厂设备技术档案资料不齐全,近2年无维修、保养、检查记录,压力容器设备管理混乱。
容规第132条、133条分别规定:
“压力容器投用后首次使用内外部检验期间内,至少进行1次耐压实验”。
但该厂和重庆化工节能计量压力容器监测所没有按照该规定对压力容器进行首检和耐压实验,检测检验工作严重失误。
发生事故的氯冷凝器在1996年3月投入使用后,一直到2001年才进行首检,2002年2月进行复检,2次检验都未提出耐压试验要求,也没有做耐压试验。
致使设备腐蚀现象未能在明显腐蚀和腐蚀穿孔前及时发现,留下了重大事故隐患。
该厂设备陈旧老化现象十分普遍,压力容器等安全设备腐蚀严重,设备更新投入不足。
(2)安全生产责任制落实不到位,安全生产管理力量薄弱。
2004年2月12日,重庆化医控股(集团)公司与该厂签订安全生产责任书以后,该厂未按规定将目标责任分解到厂属各单位和签订安全目标责任书,没有将安全责任落实到基层和工作岗位,安全管理责任不到位。
安全管理人员配备不合理,安全生产管理力量不足,重庆化医控股(集团)公司分管领导和厂厂长等安全生产管理人员不熟悉化工行业的安全管理工作。
(3)事故隐患督促检查不力。
重庆天原化工总厂对自身存在的事故隐患整改不力,该厂曾发生“214”氯化氢泄漏事故后,市委、市政府领导对此作出了重要批示。
为此,重庆化医控股(集团)公司和该厂虽然采取了一些措施,但是没有认真从管理上查找事故的原因和总结教训,在责任追究上采取以经济处罚代替行政处分,因而没有让有关责任人员从中吸取事故的深刻教训,整改的措施不到位,督促检查力量也不够,以至于在安全方面存在的问题没有得到有效整改。
“214”事故后,本应增添盐酸合成尾气和四氯化碳尾气的监控系统,但直到“416”事故发生时都未配备。
(4)对NCl3爆炸的机理和条件研究不成熟,相关安全技术规定不完善。
国有关权威在关于重庆天原化工总厂“416”事故原因分析报告的意见中指出“目前,国内对NCl3爆炸的机理、爆炸的条件缺乏相关技术资料,对如何避免NCl3爆炸的相关安全技术标准尚不够完善”,“因含高浓度的CaCl2盐水泄漏到液氯系统,导致爆炸的事故在我国尚属首例”。
这表明此次事故对NCl3的处理方面,确实存在很大程度的复杂性、不确定性和不可预见性。
故这次事故是因为氯碱行业现有技术下难以预测的、没有先例的事故,人为因素不占主导作用。
同时,全国氯碱行业尚无对CaCl2盐水中铵含量定期分析的规定,该厂CaCl2盐水中铵含量定期分析的规定,该厂CaCl2盐水10余年未更换和检测,造成盐水中的铵不断富集,为生成大量的NCl3创造了条件,并为爆炸的发生埋下了重大的潜在隐患。
(5)重庆主城的7个区有危险品化工企业69家,它们与数百万市民朝夕相伴,城市规划存在严重缺陷。
根据以上对事故原因的分析,调查组认为“416”事故是一起责任事故。
事故处理,经重庆天原化工总厂“416”事故调查组调查确认,“416”事故是一起责任事故。
给予对事故发生负有重要领导责任的化医控股集团公司董事长、党委书记缪光奎党内警告处分,化医控股集团公司经济运行部部长李华夏行政记过处分;给予对事故发生负有主要领导责任的重庆天原化工总厂厂长张定禄撤销重庆天原化工总厂厂长、党委委员职务处分;,给予对事故发生负有重要领导责任的重庆天原化工总厂党委书记兼副厂长陈德国党内警告处分;给予对事故发生负有重要领导责任的重庆天原化工总厂党委书记兼副厂长陈德国党内警告处分;给予对事故发生负有直接责任的重庆天原化工总厂动力分厂代理副主任王为民撤销重庆天原化工总厂动力分厂代理副主任职务处分;,给予对事故发生负有直接责任的重庆化工节能计量压力容器检测所所长助理兼压力容器检测科科长、技术负责人、检验师周军撤销重庆化工节能计量压力容器检测所所长助理和压力容器检测科科长职务处分;给予对事故发生负有重要领导责任的重庆化工节能计量压力容器检测所副所长吴明中(主持工作)行政记大过处分。
案例八招远市超达化工有限公司“11.12”中毒窒息事故,2009年11月12日22时30分左右,在招远市超达化工有限公司己二酰氯生产车间发生中毒窒息事故,造成1人死亡,1人受伤。
事故经过2009年11月12日二十时左右,由于下雨,招远市超达化工有限公司己二酰氯车间反应釜尾气吸收系统真空泵电机烧坏,安全负责人和在岗操作工将尾气吸收管路接到上料真空泵系统的一个缓冲罐上做应急用,系统正常运行。
大约晚上二十二时三十分左右,岗位操作工往计量罐里打料,由于上料真空系统被尾气吸收系统使用,无法达到吸料的真空度要求,私自将尾气吸收管路阀门关闭,从而使反应釜内含有氯化氢、二氧化硫等有毒有害尾气由负压转为正压,而反应釜放空管又没有打开,反应釜人孔孔盖封闭不严,最终导致反应釜内含有氯化氢、二氧化硫等有毒有害尾气从人孔泄漏出来,由于车间内窗户关闭,通风不畅,气体浓度过高而职工未佩戴防毒面具,导致两名操作工1死1伤。
原因分析,直接原因:
(1)处置不当。
事故发生当天,因下雨造成排气真空泵损坏,企业发现后应立即停车,待真空泵修好后方可开车继续生产,但企业只是采取临时性应对措施仍坚持生产。
(2)操作不当。
由于上料真空系统被尾气吸收系统使用,无法达到吸料的真空度要求,在岗职工私自将尾气吸收管路阀门关闭造成反应斧内由负压变成正压,而反应釜放空管又没有打开,最终导致反应釜内废气溢出。
(3)应急防护不当。
职工没有采取有效的个体防护措施,未及时佩带防护口罩。
间接原因:
(1)安全制度、规程不健全,缺乏应急处置相应规定。
(2)教育培训不到位。
对日常操作规程、应对突发事件的教育培训不够,在岗职工面对突发事件时盲目操作、违章操作。
(3)安全技术措施不到位。
反应釜无泄爆装置;车间内无检测报警和强制排风装置。
案例九烟台万华氯碱公司“9.22”事故,2008年9月22日6时27分,烟台万华氯碱有限责任公司盐酸合成炉氯气管道发生爆裂、氯气外泄,数百人入院检查,社会影响很大。
具体过程:
9月22日,氯碱公司计划5:
00停3、4、5离子膜电解槽。
4:
58,调度长按停车程序通知各工序开始停车。
05:
56分,主控室电子屏显示3、4、5离子膜电槽停车结束。
停完离子膜电解槽后,主控室与现场操作人员在未摘除小透平机与隔膜电解槽自动联锁的情况下,进行停小透平机操作,6:
08分刚停完小透平机,35KV隔膜2整流变压器跳闸,2隔膜系统意外停车,使氯气总管出现了异常负压。
2隔膜电解岗位2名操作工发现隔膜电解槽液位下降,开始调节补充盐水;主控室工段长及操作工有发现系统出现异常负压后,立即通过调节大透平机回流阀进行压差调节。
调度长发现情况后,马上通知主控室进行调整,通知运行班长及1名操作工立即赶到2隔膜整流变电所检查跳闸原因;随后通知2隔膜电解岗位立即关闭氢气切断阀和氯气调节阀,并给水封加水。
主控室内人员频繁调节大透平机回流阀并四次手动设定大透平机入口可调导叶阀的设定值,调节时间约8分钟,使氯气总管压力回到正常范围。
2隔膜电解岗位2名操作工在接到调度长的通知后,立即对氢气切断阀、氯气出口手动调节阀进行关闭操作,但因氢气阀门关不动、氯气调节阀关不严,未能有效切断气源;随后给氢气、氯气水封加水,但因水封加水管长度不足且比较细,水封水位上升
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