安砂电厂电力安全生产标准化评审报告(出版稿)1010Word文档下载推荐.doc
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吴长基
运行管理
DLPS-02858
周慎顺
作业安全
DLPS-01516
夏德水
水力机械
DLPS-02429
周歧芳
水工
前言
为贯彻《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》(安委﹝2011﹞4号)和国家电力监管委员会、国家安全生产监督管理总局《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》(电监安全〔2011〕21号)的工作部署,根据《关于印发〈电力安全生产标准化达标评级管理办法(试行)〉的通知》(电监安全〔2011〕28号)、《关于印发〈电力安全生产标准化达标评级实施细则(试行)〉的通知》(办安全〔2011〕83号)、《关于印发〈发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准〉的通知》(电监安全〔2011〕23号)规定,华电福新能源股份有限公司安砂水力发电厂(以下简称“电厂”)委托上海天谱安全技术咨询有限公司(以下简称“天谱公司”)开展安全生产标准化评审工作。
天谱公司受托后根据电厂的实际情况成立了安全生产标准化评审组和现场评审工作计划,经过国家电力监管委员会福建电力监管专员办公室审核、确认。
2012年9月5~10日,评审组在企业自评的基础上,依据《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》进行了电力安全生产标准化评审工作,编制了《华电福新能源股份有限公司安砂水力发电厂电力安全生产标准化评审报告》。
评审组现场评审工作得到了福建电力监管部门、电力及安全工程方面专家的大力支持,得到了电厂领导和技术人员的积极配合,在此表示衷心感谢。
目录
1编制说明 1
1.1标准化评审范围 1
1.2标准化评审目的 1
1.3标准化评审依据 1
1.4评审程序 3
2企业概况 4
2.1企业简介 4
2.2主要设备设施 8
2.3电气主接线、厂用电接线和短路电流 13
2.4电厂在系统中的地位 14
2.5主要经济技术指标 15
2.6企业自查评情况 15
3安全管理与绩效 19
3.1安全管理 19
3.2绩效考核和持续改进 20
4基本条件和核心要求评审分工和无关项说明 22
4.1安全生产标准化基本条件 22
4.2核心要求项目评审分工 22
4.3核心要求无关项说明 23
5核心要求评审 25
5.1目标 25
5.2组织机构和职责 25
5.3安全生产投入 26
5.4法律法规和安全管理制度 27
5.5教育培训 28
5.6生产设备设施 30
5.7作业安全 44
5.8隐患排查和治理 48
5.9重大危险源监控 48
5.10职业健康 48
5.11应急救援 49
5.12信息报送和事故调查处理 50
5.13绩效评定和持续改进 51
6存在的主要问题及整改建议 52
6.1主要问题及整改意见 52
6.2建议 54
7评审结论 56
7.1安全生产标准化基本条件评审结果 56
7.2安全生产标准化核心要求评审结果 56
7.3总体结果 57
附件目录 58
华电福新能源股份有限公司安砂水力发电厂电力安全生产标准化评审报告
1编制说明
1.1标准化评审范围
根据委托双方签订的技术服务合同,按照国家电力监管委员会和国家安全生产监督管理总局发布的《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的要求,对华电福新能源股份有限公司安砂水力发电厂进行安全生产标准化评审定级。
1.2标准化评审目的
通过评审,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针政策,检查电厂生产管理和运行是否符合国家有关的法律、法规及技术标准,对存在的不安全因素和未达到标准的问题提出整改意见,推进企业电力安全生产标准化的建设。
加强基层安全管理,夯实安全基础,提高防范和处置生产安全管理事故的能力,提升企业安全生产监督管理水平。
1.3标准化评审依据
1.3.1国家法律法规
(1)《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2002]第70号)
(2)《中华人民共和国电力法》(国家主席令[1995]第60号)
(3)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)
(4)《电力监管条例》(国务院令第432号)
1.3.2电力行业规定
(1)《国家电力监管委员会安全生产令》(电监会令第1号)
(2)《电力安全生产监管办法》(电监会令第2号)
(3)《电力生产事故调查暂行规定》(电监会令第4号)
(4)《电力二次系统安全防护规定》(电监会令第5号)
(5)《电力业务许可证管理规定》(电监会令第9号)
(6)《电网运行规则(试行)》(电监会令第22号)
(7)《发电厂并网运行管理规定》(电监市场〔2006〕42号)
(8)《发电机组并网安全性评价管理办法》(电监安全[2007]45号)
(9)《华东区域发电机组并网安全性评价实施细则(试行)》(华东电监安全[2008]117号)
(10)《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》(电监安全[2011]21号)
(11)关于印发《电力安全生产标准化达标评级实施细则(试行)》的通知(办安全[2011]83号)
(12)《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》(国家电力监管委员会)
1.3.3规程规范和有关技术文件
(1)《华电福新能源股份有限公司安砂水力发电厂全厂安全生产标准化评级技术服务合同》
(2)《华电福新能源股份有限公司安砂水力发电厂安全生产标准化自查报告》
(3)电厂提供的其他资料
59
1.4评审程序
向电力监管机构提交安全生产标准化
达标评级评审申请
申请
电力监管机构审核企业评审申请
电厂委托评审机构开展评审
评审组现场检查、评审
电力监管机构对评审报告组织审核
电力监管机构对审核通过的电力企业及其标准化评级结果进行公告
电力监管机构对经公告无异议的电力企业颁发安全生产标准化证书及牌匾
企业自查自评自改,形成自查报告
评审机构编制评审报告并送至电力企业
电力企业向电力监管机构提交评审报告及主要存在问题整改措施
图1-1安全生产标准化评审程序
2企业概况
2.1企业简介
电厂位于沙溪支流九龙溪中游,地处福建省永安市安砂镇,距永安市45km,是一座以发电为主、兼有防洪和灌溉效益的水电厂。
电厂坝址以上集水面积5184km2,校核洪水位267.53m,相应库容为7.4亿m3,设计正常高水位265m,相应库容为6.4亿m3,是季调节水库。
截止2012年8月15日,实现连续5673天安全生产。
电厂三台水轮发电机组,总装机容量115MW,设计年发电能力6.14亿kWh,实际年发电能力5.35亿kWh。
1号发电机容量为20MW,由哈尔滨电机厂制造,于1975年10月28日建成投产,机组于2006年4月由四川德阳东方科用有限公司进行改造;
2号发电机容量20MW,由哈尔滨电机厂制造,1978年10月22日投产发电;
3号发电机容量75MW,由天津发电设备厂制造,1975年12月26日投产发电。
1号主变压器(1、2号发电机扩大单元接线接1号主变)为青岛青波变压器股份有限公司生产的强油循环风冷变压器,于2007年3月投入运行(技改),型号为SFPS10—J—63000/110;
2号主变压器(3号机组单元接线接2号主变)为特变电工衡阳变压器有限责任公司生产的强油风冷变压器,2004年1月投入运行(技改),型号为SFPQ10—120000/110。
大坝为混凝土宽缝重力坝,坝高92m,坝顶长168m,坝顶高程269m,泄水建筑物包括三个坝顶敞开式溢洪道和一个底孔;
引水建筑物包括进水口、引水隧洞、调压井和压力钢管等;
厂房为地面封闭式厂房。
电厂1、2、3号机组于2012年9月1~5日开展并通过了并网安全性评价。
评审有效期内(2011年9月1日至2012年9月1日),电厂未发生负有责任的人身死亡或者3人以上重伤的电力安全事故,较大以上电力设备事故,电力安全事故及对社会造成重大不良影响的事件。
表2-11、2、3号机组基本情况
项目名称
1号机组
2号机组
3号机组
建设单位
福建省水利电力局
运行单位
华电福新能源股份有限公司安砂水力发电厂
核准单位及文号
福建省革命委员会
建设规模
20MW
75MW
设计单位
水利电力部上海勘探设计院(后改为水利部华东勘测设计院)
施工单位
福建省水利发电工业局
(后改为福建省电力工程一团和闽江水利发电工程局)
调试单位
福建中试所电力调整试验有限责任公司
工程验收
福建省计划委员会主持
(1)机组大修情况
1号机组于2006年4月19日技改投运,并于2007年10月11日至2007年11月13日进行大修,主要检修项目:
按常规机组大修标准项目进行。
修后主要试验有:
常规定、转子高压试验;
1号机定子漏抗试验及1号机局放试验。
1号机组大修项目根据检修、试验及化验规程进行,并按检修工艺标准进行质量三级验收,修后消除了1号机组修前存在的各类缺陷。
机组修后经空载、带负荷、机组过速等试验无异常情况,实现了一次性启动成功。
修后机组运行安全、稳定、可靠,各项技术指标均符合规范要求,能满足设备安全稳定连续运行的需求,保持了一类设备水平。
2号机于2009年11月12~24日进行大修,主要检修项目:
常规定、转子高压试验。
2号机组大修项目根据检修、试验及化验规程进行,并按检修工艺标准进行质量三级验收,修后消除了2号机组修前存在的各类缺陷。
3号机2009年11月20日至2010年1月15日进行大修,主要检修项目根据检修、试验及化验规程进行,并按检修工艺标准进行质量三级验收。
修后消除了3号机组修前存在的各类缺陷。
(2)机组技改情况
表2-2电厂技改情况一览表
时间
改造项目
技改前设备型号
技改后设备型号
备注
2006年
1号水轮发电机本体
水轮机型号为:
HL012-LJ-200
发电机型号为:
SF425/120-20TH
SF23.3-20/4250
HL835a-LJ-203.4
(1)电机定、转子更换。
(2)推力上导油冷器更换。
(3)下机架装配更换。
(4)水轮机转轮及主轴更换。
(5)顶盖、底环、下迷宫环更换,下迷宫环与底环改做成一体结构。
(6)导水机构更换。
(7)控制环更换等。
2007年3月
1号主变
SSPS9--63000/110
SFPS10-J-63000/110
更换1号主变压器
2007年12月
快速
油压式:
200/60T
控制系统:
ModiconTsxPremium系列
压油缸型号:
QPKY-600/2000kN-7.7m,控制系统为施耐德PLC(TSXP57103M)
对3号机快速闸门油压启闭机液压系统及控制系统进行更新改造
2008年10月
WT-145微机电调调速器
PSWT-100比例数字式可编程调速器
1号机调速器更换
2008年12月
3号机调速器更换
大坝小弧门控制回路改造
2009年01月
配电盘柜GGD型,保护装置WXH-111型
配电盘柜UR4型,保护装置NEP981型
更换10kV近区室开关柜及保护装置
2010年9月
LW16—35
LW36-40.5SF6开关
更换35kV安加线305开关
2009年10月
WFBZ-01型微机保护
DGT-801保护装置
更换3号机保护装置
ModiconE984-685系列
SJ-600计算机监控系统
更换3号机计算机监控系统
更换2号机保护装置
更换2号机计算机监控系统
研华系列工控机
HP系列工控机
更换监控系统上位机设备
PSWT-100比例数字式可编程调调速器
更换2号机调速器
2009年12月
更换一次系统公用系统计算机监控系统
北电Bay1100b核心交换机
华为QuidwayS9306核心交换机
更新改造网络主干交换机
2010年01月
DGT-801型保护装置
更换1号机保护装置
更换1号机监控系统
2010年03月
PSWT-100
2号机调速器机械本体部份更换
LFP-961型线路微机保护装置
RCS-9621C型保护装置
35kV坝后线保护装置技改更换
RCS-9621C型保护装置RCS-9671C型保护装置
35kV银河线保护装置技改更换
RCS-9611C型保护装置
35kV安曹线安加线保护装置技改更换
2010年10月
LCWB6-110B
LVQB-110SF6CT
110kV增安I路185开关CT更换
2010年11月
安建线181、182开关CT更换
2011年3月
JDCF-110PT
JDQXF-110W3SF6PT
安秋线PT更换
安秋线183CT、184CT更换
2011年
水轮机:
HL702-LJ-410
发电机:
TS-854/190-44
水轮机:
HLD385A-LJ-420.8
发电机:
SF85-44/8540
完成3号机组更新改造项目合同的签订及召开设计联络会布置讨论相关设备的设计制造工作
2011年10月
SAVR2000型
南瑞NES-5100型微机励磁调节系统
1号机组励磁系统励磁系统功率柜、调节器屏及灭磁屏(含转子过电压保护、灭磁开关)、电缆进行更新改造
2号机组励磁系统励磁系统功率柜、调节器屏及灭磁屏(含转子过电压保护、灭磁开关)、电缆进行更新改造
2011年11月
LGJ-300型号钢芯铝绞线,
LGJ-400型号钢芯铝绞线
对110kV开关站导线、绝缘子进行更换,110kV母线绝缘子更换为新型复合绝缘子
ZDD-2000电力载波机
华为光端机(OptiXMetro1000)
通信备用通道设备改造:
新增加一条厂区至水调中心和永安供电局光纤通信备用通道
西门子PCM
梦达PCM(MDP-30D)
微波通信PCM设备更换改造:
安装调试厂区通信机房对水调中心梦达MDP—30DPCM设备一对和厂区通信机房对永安供电局梦达MDP—30DPCM设备一对。
2011年12月
HXTJK003B型
NT-20型充电装置
更换1号直流充电机
T2V400E/AGFM-400Ⅱ型
汤浅UXL330-2蓄电池组
更换直流II组蓄电池
矩阵主机:
AD2052系列
ZT3032V04H系列
工业电视系统改造:
更换主控机控制柜及柜内所有设备,更换从机柜至开关站、1号和2号主变、主厂房制冷机的视频电缆、485控制线及电源线,并铺设2条光缆;
将原有的摄像头机云台更换为新的球形云台及摄像头;
新增4个摄像点(调压井、后山坡、蓄电池室、发电机层)
ZH-1A型电力故障录波分析装置
GDRL600录波装置
110kV线路故障录波装置改造
2011年1月
制动变型号:
ZSG-100/0.4
ZLSG-120/0.4
机组电刹车系统改造
2.2主要设备设施
2.2.1水库和大坝
电厂水库坝址以上控制流域面积5184km2,水库总库容7.47亿m³
,枢纽主要建筑物有拦河坝、引水系统、发电厂房。
拦河坝为混凝土宽缝重力坝,最大坝高92m,坝顶长168m,共分为10个坝段。
4~7号坝段为溢流坝段,设3孔溢洪道,堰顶高程251m,单孔净宽16m,8号坝段内布设直径5.4m的泄洪底孔,其他均为实体挡水坝段。
引水式厂房布置于左岸,发电引水系统由拦污栅、进水闸、引水隧洞、压力钢管、调压井等组成。
电厂于1970年10月动工兴建,1975年9月水库蓄水,1978年12月竣工。
大坝先后于1992年、2000年和2008年完成了三次安全定期检查,对设计、施工、运行等进行了全面检查,均评定大坝为正常坝。
大坝监测系统监测坝顶水平位移、坝体绕度、坝顶沉陷及倾斜、接缝变形、坝基扬压力及渗漏量、绕坝渗流、环境量及厂房后山坡变形、渗流等。
1998年观测自动化改造时将用于观测坝顶水平位移的视准线改为引张线和位于两端两条倒垂线的组合,并将大坝水平位移(引张线和正、倒垂线)、垂直位移(静力水准)、坝基扬压力、渗漏量、绕坝渗流、测缝计、环境量等改造为自动监测。
水情自动测报系统由北京水利自动化研究所承建,该系统由19个遥测站、3个中继站和1个中心站组成,采用二级中继超短波通信方式、单向实时自报式工作制;
具有常年连续自动进行水文参数实时采集、传输、处理及水文预报等功能,1997年12月5日系统通过了工程验收,正式投运。
1999年初水调自动化系统和洪水优化调度系统相继研制成功并投运,实现了水库调度的自动化。
2006年底系统进行更新改造
2.2.2水轮发电机
全厂共有3台水轮发电机,1号水轮发电机组(20MW)1975年10月28日建成投产,于2006年4月改造更新为哈尔滨电机厂生产的HLA835a-LJ-203.4型水轮机,发电机由四川德阳东方科用电站设备制造有限公司生产的SF23.3-20/4250型同步发电机(容量23.3MW)。
2号水轮发电机组单机容量20MW,1978年10月22日投产发电,由哈尔滨电机厂生产的HL220—LJ—200型水轮机,F425/120—20TH型同步发电机。
3号水轮发电机组单机容量75MW,1975年12月26日投产发电由天津发电设备厂生产的HL702—LJ—410型水轮机,TS854/190—44型同步发电机。
三台机组调速器在2008年进行了更新改造,采用武汉三联水电控制设备有限公司生产的微机调速器,型号为PSWT-100。
2号发电机自1978年10月22日投产发电,已运行34年,超过厂家30年的期限;
3号发电机自1975年12月26日投产发电,已运行37年,超过厂家30年的期限。
2、3号机组已计划近期更新改造。
2.2.3主变
1号主变为青岛青波变压器股份有限公司生产的强油循环风冷变压器,于2007年3月(技改)投入运行,型号为SFPS10-J-63000/110;
2号主变为特变电工衡阳变压器有限责任公司生产的强油风冷变压器,2004年1月(技改)投入运行,型号为SFPQ10-120000/110。
2.2.4励磁系统
1、2、3号发电机励磁系统经技术改造,现均为自并励静止可控硅励磁系统,励磁电源取自机端的励磁变,分别配备两套FLZ系列可控硅整流装置。
1、2号发电机励磁调节装置采用南瑞公司生产的NES-5100型;
3号发电机励磁调节装置采用南京自动化研究所生产的SAVR2000。
1、2号机组励磁系统在2011年11月进行了更新改造,3号机组励磁系统在2002年8月进行了更新改造。
三台机组励磁系统均由原来的三机励磁系统改造为自并励系统。
2.2.5调速系统
三台水轮发电机组调速系统均为PSWT-100型比例数字式可编程调速器,是武汉三联水电控制设备公司产品,分别于2008年10月、2009年10月、2008年12月改造更新,改造前均为WT-145型微机调速器。
3号机组完成了“机组调速系统建模现场测试试验”和“机组调速器性能试验”,调速器动态调节性能良好,符合并网调度技术要求。
调速系统运行规程和检修规程、图纸和设备台帐较为完整齐全。
近年来,机组调速器运行正常,未出现因调速系统故障导致机组强迫停运、跳机事件。
2.2.6直流系统
全厂直流系统为双母线接线方式,设置二组蓄电池,配三套高频开关电源,3号高频开关电源作为1、2号高频开关的备用电源。
直流系统设WW-JYT微机直流接地装置检测系统。
直流系统高频开关电源配置、蓄电池放电容量设计等符合规定。
高频开关电源、蓄电池等设备技术条件符合要求。
直流系统运行方式较灵活,直流母线电压正常,没有发生经常性接地现象。
蓄电池浮充电压、电流控制适当、能定期测试蓄电池单体端电压,记录齐全。
按规定对蓄电池进行了核对性充放电试验,有符合实际的直流系统接线图,接线方式合理。
直流系统绝缘和直流母线监测装置的测量信号正常。
2.2.7继电保护和安全自动装置
继电保护装置配置、选型符合电力行业规定。
发电机、变压器、厂坝变及升压站110kV线路保护采用微机型保护装置。
机组安全自动装置、故障录波装置配置齐全。
继电保护整定范围划分清楚,有电厂负责整定计算的继电保护和安全自动装置整定计算书。
机组过频、低频、过压、失磁、失步等安全自动装置整定值已报调度机构备案。
保护装置试验合格、运行正常,有关资料已报调度机构备案。
二次回路及试验正常,仪器、仪表符合技术监督要求。
现场调试、检验报告及竣工验收资料基本齐全。
近几年来,运行中未出现继电保护和安全自动装置误动、拒动和其他异常情况。
2.2.8调度通信
电厂并网调度通信系统配置、选型符合电力通信行业有关要求,满足组网要求。
采用独立双路光通信通道为主、微波通信通道为辅的传输方式,通信设备及通道运行正常。
第一路并网光通信通道是由110kV增安线路24芯OPGW光缆、电厂市区办公楼至永安供电局
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- 电厂 电力 安全生产 标准化 评审 报告 出版 1010