毕业设计基于PLC的电镀行车控制系统的设计Word格式文档下载.docx
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他的特点是可以使挂在吊钩或其他取物装置上的重物在空间实现垂直升降或水平运移。
桥式起重机包括:
起升机构,大、小车运行机构。
第三:
臂架式起重机。
他多装设在车辆上或其他形式的运输(移动)工具上,这样就构成了运行臂架式旋转起重机。
第四:
升降机。
他的特点是重物或取物装置只能沿导轨升降。
升降机虽只有一个升降机构,但在升降机中,还有许多其他附属装置。
目录
摘要Ⅰ
AbstractⅡ
第1章绪论1
1.1控制系统在电镀行车中的作用与地位1
1.2电镀行车控制系统的种类2
1.2.1继电接触器控制系统2
1.2.2单片机控制系统3
1.2.3可编程序控制器控制系统4
1.3电镀行车控制系统的发展与现状6
1.4本课题的背景意义与主要设计研究内容6
1.4.1本课题的背景意义4
1.4.2电镀行车控制系统设计的主要设计内容与设计要求4
第2章电镀行车控制系统的总体方案论证8
2.1电镀行车概述8
2.1.1电镀行车的用途9
2.1.2电镀行车的基本组成结构9
2.1.3电镀行车的主要技术参数9
2.1.4电镀行车的工作原理9
2.2对电镀行车控制系统的设计要求9
2.2.1对工作方式的设计要求9
2.2.2对单机控制的设计要求10
2.2.3对全机控制的设计要求10
2.2.4对控制系统保护的要求11
2.2.5对信号显示和故障报警的设计要求13
2.3控制系统总体方案的论证14
2.3.1对电动机自动控制方案的论证15
2.3.2对PLC用户程序设计方案的论证16
第3章控制系统硬件设计8
3.1电动机电气控制线路的设计8
3.1.1电机及电器元件型号选择9
3.1.2电气原理图设计9
3.1.3辅助电路的设计9
3.2PLC控制系统硬件部分的设计9
3.2.1PLCI/O元件选型9
3.2.2PLC输入/输出元件确定10
3.2.3PLC型号的确定10
3.2.4PLCI/O元件分配表11
3.2.5PLCI/O接线图的绘制13
第4章控制系统软件设计及实现8
4.1PLC梯形图总体方案设计8
4.1.1PLC程序的组成及各部分程序的作用9
4.1.2PLC梯形图程序的总体结构9
4.2公用程序设计9
4.3单周/连续程序设计14
4.3.1单周/连续工作方式的顺序功能图设计15
4.3.2单周/连续工作方式的程序设计16
4.4手动程序设计9
4.5信号显示及故障报警程序设计14
第5章电镀行车控制系统操作面板工艺设计8
第6章电镀行车控制系统使用说明书8
6.1操作前的准备8
6.2连续工作方式下的操作9
6.3单周工作方式下的操作14
6.4手动方式下的操作9
6.5关机操作14
6.6电镀行车的维护14
结束语15
致谢15
参考文献16
一、概述
一件电镀产品的质量除了要有好的成熟的电镀工艺和品质好的镀液添加剂外,如何保证电镀产品严格按照电镀工艺流程运行和保证产品的电镀时间则是决定电镀产品质量和品质的重要因素。
在电镀生产线上采用自动化控制不但可以使电镀产品的质量和品质得到严格的保证,有效的减少废品率,而且还可以提高生产效率和减轻工人的劳动强度,有着非常好的经济效益和社会效益,电镀生产线上对行车的自动控制则是电镀生产线自动化控制的关键。
电镀生产线按照其工艺要求和规模一般设计有两台行车、三台行车和四台行车工作,每台行车都根据已编制好的各自的程序运行;
对于行车的自动控制,早期是采用继电器逻辑电路和顺序控制器,发展至今其控制方式已采用可编程控制器PLC作为核心控制部件,其控制更为安全、可靠、方便、灵活,自动化程度更高。
本文介绍在一条电镀自动生产线上用PLC结合变频器控制三台行车的自动控制系统,该自动控制系统在广东省中山市的一家外资风扇厂得到很好的应用。
可编程控制器是70年代以来,计算机迅速发展在工业控制领域对顺序控制有着重大意义的一种新兴技术,由于它编程直接,方便,抗干扰能力强,工业控制中几乎所有的顺序控制都可简单地由它完成,因而其应用愈来愈广泛。
电动行车是现代化生产中用于物料输送的重要设备,传统的控制方式下,大都采用人工操纵的半自动控制方式,在许多场合,为了提高工作效率,促进生产自动化和减轻劳动强度,往往需要实现电动行车的自动化控制,实现自动化控制,可以使行
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车能够按照预定顺序和控制要求,自动完成一系列的工作。
本文介绍了工厂电镀车间的电镀专用行车,利用PLC构成一套自动控制系统,实现对电镀专用行车的自动控制过程。
1、工作过程分析
电镀专用行车采用远距离控制,起吊重量500kg以下,起重物品是有待进行电镀或表面处理的各种产品零件。
根据电镀加工工艺的要求,电镀专用行车的结构和动作流程如图1所示,其中1槽为电镀槽,槽中装有电镀液,2槽为回收槽,3槽为清水槽,实际生产中电镀槽的数量由电镀工艺要求决定,电镀的种类越多,槽的数量越多。
图1电镀专用行车的结构和动作流程图
电镀专用行车的工作过程如下:
(1)在电镀生产一侧,工人将待加工的零件装入吊篮,发出控制信号,行车自动上升,并逐段前进,根据工艺要求在需要停留的槽位停止。
(2)行车停留在某个槽位上面后,自动下降,停留一定的时间(各槽停留的时间根据工艺要求预先设定),再自动上升并继续前行。
(3)如此完成电镀工艺规定的各道工序,直至生产的末端。
然后,自动返回原位,由工人卸下处理好的零件。
至此,一次循环加工完成,可见,电镀专用行车加工过程的控制是顺序控制,由吊篮前进、下降、延时停留、上升、后退等工序组成。
2、拖动系统设计
专用行车的前后和升降运动由三相交流异步电动机拖动,根据电镀行车的起吊重量,选用两台电动机进行拖动。
主电路拖动控制系统如图2所示,其中,行车的前进和后退,吊钩的上升和下降控制分别通过两台电动机M1、M2的正、反转来控制。
图2主电路拖动控制系统原理图
图2中,接触器KM1,KM2控制电动机M1的正、反转,实现行车的前进和后退,接触器KM3,KM4控制电动机M2的正、反转,实现吊钩的上升和下降。
3、PLC系统结构设计
3.1PLC选型及地址分配
根据该专用行车的控制要求,其输入/输出及控制信号共有13个,其输入信号9个,输出信号4个,实际使用时,系统的输入都为开关控制量,加上10%-15%的余量就可以了,并无其他特殊控制模块的需要,拟采用三菱公司FX2N-24MR型PLC,输入/输出信号地址分配见表1。
表1 输入/输出信号地址分配表
3.2PLC控制电路设计
图3为电镀专用行车的控制系统I/O端口接线图,需注意的是,图中对输入的常闭触点进行了处理,即常闭触点改用了常开触点。
图3PLC控制系统I/O端口接线图
4、PLC软件设计
4.1控制系统梯形图编制
根据控制要求和I/O地址编制,绘出控制系统梯形图如图4。
图4PLC控制系统梯形图
梯形图工作原理分析:
电镀生产线采用专用行车,行车架上装有可升降的吊钩,行车和吊钩各由一台电动机拖动,行车的进/退和吊钩的升/降均由相应的限位开关SQ定位,流程如下:
(1)按启动按钮SB1,X001闭合,状态S0被置位,Y003得电,KM3工作,吊钩提起工件,开始上升,当碰到上限位开关SQ5时停止,X007接通,S0复位,吊钩停止上升,状态S1被置位,M20得电,Y001工作,KM1工作,行车开始向下一道工序前行。
(2)当行车前行至镀槽限位开关SQ1时,X005动作,S1复位,行车停止前行,状态S2被置位,Y004得电,KM4工作,吊钩刚好在镀槽的上方开始下降。
(3)当吊钩下降至下限位开关SQ6时,X006动作,吊钩下降停止,工件浸入镀液槽中,并开始定时。
(4)定时280秒后,状态S3被置位,Y003工作,KM3工作,电镀结束,吊钩提起工件,开始上升,当碰到上限位开关SQ5时停止,X007接通,吊钩停止上升,并在镀槽上方停留28秒,让镀波滴回槽中。
(5)当行车在镀槽上方停留28秒后,状态S4被置位,M20得电,Y001工作,KM1工作,行车继续向下一道工序前行,直到碰压回收波槽限位开关SQ2时,X004动作,状态S5被置位,Y004得电,KM4工作,行车停止前行,并且吊钩刚好在回收波槽的上方开始下降。
(6)当吊钩下降至下限位开关SQ6时,X006动作,吊钩下降停止,工件被放置回收波槽中,并开始定时。
(7)定时30秒后,状态S6被置位,Y003工作,KM3工作,吊钩又开始上升,当碰到上限位开关SQ5时停止,X007接通,吊钩停止上升,并定时停留15秒。
(8)当15秒定时到后,状态S7被置位,M20得电,Y001工作,KM1工作,行车继续向下一道工序前行,直到碰压清水槽限位开关SQ3时,X003动作,行车停止前行,并且在清水槽上方停留15秒。
(9)定时15秒后,状态S8被置位,Y004工作,KM4工作,吊钩开始下降,当吊钩下降至下限位开关SQ6时,X006动作,吊钩下降停止,工件置于清水槽中,并开始定时清洗30秒。
(10)定时清洗30秒后,状态S9被置位,Y003得电,KM3工作,吊钩提起工件,开始上升,当碰到上限位开关SQ5时停止,X007接通,吊钩停止上升,并定时停留15秒。
(11)定时15秒后,状态S10被置位,M21得电,Y002工作,KM2工作,行车开始后退,当后退至原位限位开关SQ4时,X002动作,状态S11被置位,Y004工作,KM4工作,行车停止后退,吊钩开始下降,当吊钩下降至下限位开关SQ6时,X006动作,吊钩下降停止,镀好的工件被取下来。
(12)按下按钮SB2或SB3,能实现行车的点动进/退控制。
至此,整个电镀生产完成一个工作循环,当再次按下起动按钮SB1时,则开始第二个工作循环。
5、结束语
文中采用PLC对电镀专用行车进行自动控制,简化了电气控制系统的硬件和接线,减小了控制器的体积,提高了控制系统的灵活性,同时,PLC有较完善自诊断和自保护能力,可以增强系统的抗干扰能力,提高系统的可靠性,应用表明,PLC在旧电动行车的自动化改造和新型电动行车的设计中,有广泛的应用前景。
电动行车是现代化生产中用于物料输送的重要设备,传统的控制方式下,大都采用人工操纵的半自动控制方式,在许多场合,为了提高工作效率,促进生产自动化和减轻劳动强度,往往需要实现电动行车的自动化控制,实现自动化控制,可以使行车能够按照预定顺序和控制要求,自动完成一系列的工作。
1
工作过程分析
电镀专用行车采用远距离控制,起吊重量500kg以下,起重物品是有待进行电镀或表面处理的各种产品零件。
根据电镀加工工艺的要求,电镀专用行车的结构和动作流程如图1所示,其中1
槽为电镀槽,槽中装有电镀液,2槽为回收槽,3槽为清水槽,实际生产中电镀槽的数量由电镀工艺要求决定,电镀的种类越多,槽的数量越多。
图1
电镀专用行车的结构和动作流程图
电镀专用行车的工作过程如下:
(1)
在电镀生产一侧,工人将待加工的零件装入吊篮,发出控制信号,行车自动上升,并逐段前进,根据工艺要求在需要停留的槽位停止。
(2)
行车停留在某个槽位上面后,自动下降,停留一定的时间(各槽停留的时间根据工艺要求预先设定),再自动上升并继续前行。
(3)
如此完成电镀工艺规定的各道工序,直至生产的末端。
至此,一次循环加工完成,可见,电镀专用行车加工过程的控制是顺序控制,由吊篮前进、下降、延时停留、上升、后退等工序组成。
2
拖动系统设计
专用行车的前后和升降运动由三相交流异步电动机拖动,根据电镀行车的起吊重量,选用两台电动机进行拖动。
主电路拖动控制系统如图2所示,其中,行车的前进和后退,吊钩的上升和下降控制分别通过两台电动机M1、M2的正、反转来控制。
图2
主电路拖动控制系统原理图
图2中,接触器KM1,KM2控制电动机M1的正、反转,实现行车的前进和后退,接触器KM3,KM4控制电动机M2的正、反转,实现吊钩的上升和下降。
3
PLC系统结构设计
3.1
PLC选型及地址分配
根据该专用行车的控制要求,其输入/输出及控制信号共有13
个,其输入信号9个,输出信号4个,实际使用时,系统的输入都为开关控制量,加上10%-15%的余量就可以了,并无其他特殊控制模块的需要,拟采用三菱公司FX2N-24MR型PLC,输入/输出信号地址分配见表1。
作用
名称
地址
启动按钮
SB1
X001
原位限位开关
SQ4
X002
清水槽限位开关
SQ3
X003
回收波槽限位开关
SQ2
X004
镀槽限位开关
SQ1
X005
下限位开关
&
n
bsp;
SQ6
X006
上限位开关
SQ5
X007
行车点动进
SB2
X010
行车点动退
SB3
X011
地址
行车前进
KM1
Y001
行车后退
KM2
Y002
吊钩上升
KM3
Y003
吊钩下降
KM4
Y004
3.2
PLC控制电路设计
图3
PLC控制系统I/O端口接线图
图3为电镀专用行车的控制系统I/O端口接线图,需注意的是,图中对输入的常闭触点进行了处理,即常闭触点改用了常开触点。
4
PLC软件设计
4.1
控制系统梯形图编制
根据控制要求和I/O地址编制,绘出控制系统梯形图如图4。
图4
PLC控制系统梯形图
电镀生产线采用专用行车,行车架上装有可升降的吊钩,行车和吊钩各由一台电动机拖动,行车的进/退和吊钩的升/降均由相应的限位开关SQ定位,流程如下:
(1)按启动按钮SB1,X001闭合,状态S0被置位,Y003得电,KM3工作,吊钩提起工件,开始上升,当碰到上限位开关SQ5时停止,X007接通,S0复位,吊钩停止上升,状态S1被置位,M20得电,Y001工作,KM1工作,行车开始向下一道工序前行。
(2)当行车前行至镀槽限位开关SQ1时,X005动作,S1复位,行车停止前行,状态S2被置位,Y004得电,KM4工作,吊钩刚好在镀槽的上方开始下降。
(3)当吊钩下降至下限位开关SQ6时,X006动作,吊钩下降停止,工件浸入镀液槽中,并开始定时。
(4)定时280秒后,状态S3被置位,Y003工作,KM3工作,电镀结束,吊钩提起工件,开始上升,当碰到上限位开关SQ5时停止,X007接通,吊钩停止上升,并在镀槽上方停留28秒,让镀波滴回槽中。
(5)当行车在镀槽上方停留28秒后,状态S4被置位,M20得电,Y001工作,KM1工作,行车继续向下一道工序前行,直到碰压回收波槽限位开关SQ2时,X004动作,状态S5被置位,Y004得电,KM4工作,行车停止前行,并且吊钩刚好在回收波槽的上方开始下降。
(6)当吊钩下降至下限位开关SQ6时,X006动作,吊钩下降停止,工件被放置回收波
槽中,并开始定时。
(7)定时30秒后,状态S6被置位,Y003工作,KM3工作,吊钩又开始上升,当碰到上限位开关SQ5时停止,X007接通,吊钩停止上升,并定时停留15秒。
(8)当15秒定时到后,状态S7被置位,M20得电,Y001工作,KM1工作,行车继续向下一道工序前行,直到碰压清水槽限位开关SQ3时,X003动作,行车停止前行,并且在清水槽上方停留15秒。
(9)定时15秒后,状态S8被置位,Y004工作,KM4工作,吊钩开始下降,当吊钩下降至下限位开关SQ6时,X006动作,吊钩下降停止,工件置于清水槽中,并开始定时清洗30秒。
(10)定时清洗30秒后,状态S9被置位,Y003得电,KM3工作,吊钩提起工件,开始上升,当碰到上限位开关SQ5时停止,X007接通,吊钩停止上升,并定时停留15秒。
(11)定时15秒后,状态S10被置位,M21得电,Y002工作,KM2工作,行车开始后退,当后退至原位限位开关SQ4时,X002动作,状态S11被置位,Y004工作,KM4工作,行车停止后退,吊钩开始下降,当吊钩下降至下限位开关SQ6时,X006动作,吊钩下降停止,
镀好的工件被取下来。
(12)按下按钮SB2或SB3,能实现行车的点动进/退控制。
至此,整个电镀生产完成一个工作循环,当再次按下起动按钮SB1时,则开始第二个工作循环。
5
结束语
通过学习、实践,逐步进入一般工程应用的组织、规划、设计、调试和运行等领域。
利用PLC实现对电镀生产线的系统控制,使系统具有很强的适应能力,可方便完成自动,手动控制和相互之间的切换;
整个程序采用结构化的设计方法,提高了电镀生产线的自动化程度和生产效率,是电镀生产实现高效、低成本、高质量自动化生产的发展方向。
简要的陈述,完成了本设计的组态画面设计,实现了对传送现场状态的实时监控。
本设计通过软硬件之间的配合与调试,达到工业设计的要求,实现传送生产线的自动化控制。
主要介绍了西门子S7-200CPU226系列PLC的基本构成、内部元器件、基本指令及应用举例、功能指令及应用举例、软件应用、网络通信、梯形图的编程方法及应用举例、实际应用系统的设计方法等。
该系统利用可编程控制器和组态软件强大的功能,可实现传送生产线的全自动化,并可兼容手动操作。
它不仅可以取代传统的继电接触器控制系统,还可以进行复杂的过程控制和构成分布式自动化系统,使电气控制技术进入了一个崭新的阶段,在生产过程、科学研究和其他产业领域中,电气控制技术的应用都是十分广泛的。
因此在简明扼要的介绍基本理论和基础技能的同时,重点突出了实践性环节,主要体现在大量增加了应用性实例的编程,从工程实际出发,由易到难,循序渐进,在简单的实际应用中领悟PLC编程的技巧和方法,感悟实践渗透理论带来认知的快捷与方便。
致谢
1.从李老师拿到这篇论文题目的时候是2010年的11月份,当时正处于校园招聘会的高峰时期,一场又一次的招聘会,让我奔坡于各个会场,对论文的事也只能是大概的知道做的方向,虽然当时学院规定要在大四上半学期结束的时候尽量把初稿拿出来。
1月份在我去上班的那个元旦几天把这篇论文的题目重新审视了一遍,并且打算在工厂的图书馆找些相关论文的资料,但不巧的是在元旦期间图书馆机房那几个数据库(万方,重庆维普,电子期刊等)正处于年度更新和缴费的时期。
数据库的资料无法查阅,一直到现在机房的数据库也无法进入,出于无奈只能在网上查找一些关于电镀行车的一些资料
。
并且在这几天把论文要准备的资料都准备齐全了,对论文的大纲也基本弄出来了,头脑里面有了个大概的思路了
从2010年的元月到12月期间处于上班的实习阶段,刚踏入社会的职场人多少对社会有几分不适,忙于工作的我对论文的事也是在很大程度上放在一边了,尽管心里一直惦记着这事,但上完班后倒头就想睡,真的是心有余而力部足!
直到11年1月初找到李老师把论文的事和他重新谈了一次,为此从公司请了半个月的假期来好好撰写,在这半个月期间每天奔坡图书馆,教室,宿舍中,特别是在网上找了不少的相关的资料,在画电气图方面也花了不少的精力,在设计的是更是要考虑到方方面面。
在20号之前弄出了现在的模式,
电镀行车的电气设计主要的难处在于行车的运动他是个三维的运动,有左右,前后,升降运动,而在前后,升降又要考虑到他的制动过程,电镀的槽数不同他自动运行的次数也不同,同时在电镀的行车运动到各个槽位和位置又要相应的指示灯能显示,各个灯的显示能指示行车运动状态,这几个就是设计的难点,在设计中已经有所体现。
而在撰写论文本身的时候可能在画的低压电气的控制回路中的电路时还存在一些问题,对软件的运用不熟悉,画出来的图还不是那么尽善尽美,这是今后在工作中应该重点加强的。
通过这次毕业论文的设计把大学里学的知识有了一个很好的总结结和概括,特别是在低压电气,自动控制方面的理论知识有了个很好整理和应用。
而要把这些大学学的理论能在今后的工作中去应用又是一个漫长的过程,回顾自动化这个专业的学习史在结合到本论文的设计。
可以看出一个系统要实现自动化,必须要有控制器,执行器,被控过程,和反馈装置,而控制过程中的准确性是在行车中重点要考虑的,在设计中就多次用到了行程开
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