复合酸清洗工艺在超临界直流锅炉的应用一Word文件下载.docx
- 文档编号:6837650
- 上传时间:2023-05-07
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:19.12KB
复合酸清洗工艺在超临界直流锅炉的应用一Word文件下载.docx
《复合酸清洗工艺在超临界直流锅炉的应用一Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《复合酸清洗工艺在超临界直流锅炉的应用一Word文件下载.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
4
缓蚀剂(‰)
0.6
-
温度(℃)
55
90
pH
3-4
实验
结果
氯离子(mg/L)
实验现象
管样表面有气泡产生
溶解速度较快,管样表面无气泡产生
溶解速度较慢,管样表面无气泡产生
溶解能力
3h垢完全溶解
5h垢完全溶解
4h垢完全溶解
5h垢基本溶解
管样清洗后表面状态
管样内表面清洗干净,无残留氧化物,无过洗及点蚀现象,无晶粒析出
漂洗
柠檬酸
0.3%
总铁
0mg/L
0mg/
钝化
>
9.5
H2O2
温度
55℃
钝化膜状态
银灰色钝化膜
表3.2.2小型试验腐蚀指示片称量数据
编号材质
位置
清洗前(g)
清洗后(g)
失重(g)
×
10-4
时间(h)
腐蚀总量(g/m2)
腐蚀速率(g/m2.h)
2041
#20碳钢
#1烧(柠檬酸,未加缓蚀剂)
20.2149
18.2814
19335
12
690
58
2042
20.5573
17.8877
26696
953
79
4051
304不锈钢
21.1700
21.0400
1300
46
3.8
4052
20.3423
20.0293
1330
5211
316L
20.8846
20.8629
217
8
0.7
5212
19.5258
19.5108
150
5.4
0.45
5081
317L
20.5410
20.5244
166
5.9
0.49
5082
20.4125
20.3996
129
4.6
0.38
2043
#2烧杯(柠檬酸,加缓蚀剂)
20.9096
20.8201
895
32
2.7
2044
20.3324
20.2304
1020
36
3
4053
18.7766
18.6955
811
29
2.4
4054
18.2913
18.2416
497
18
1.5
5213
19.7050
19.7047
0.11
5214
19.9883
19.9881
2
0.07
5083
20.1347
5084
20.4652
2045
#3烧杯(复合酸,未加缓蚀剂)
20.5720
17.2040
33680
1203
100
2046
19.1440
16.7366
24070
860
72
4055
21.3900
20.9070
4830
173
14
4056
20.3909
19.7529
6380
228
19
5215
20.2270
20.1601
669
24
5216
20.7583
20.6927
659
5085
20.3087
20.2837
250
8.9
5086
20.2902
20.2517
385
1.1
2047
#4烧杯(复合酸,加缓蚀剂)
20.2494
20.2377
117
4.2
0.3
2048
20.2187
20.2103
84
0.25
4057
20.0376
20.0113
263
9
0.75
4058
20.1737
20.1272
465
17
1.4
5217
20.5426
20.54026
5218
20.5219
5087
20.9775
20.9752
23
0.83
5088
20.5134
20.5107
27
0.96
0.08
《火力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/794-2001标准
80
备注
所用试片为标准试片28×
10-4m2。
3.3实验结果分析
通过上述小型实验,进一步说明:
3.3.1在清洗适用的材质范围方面,复合酸清洗工艺与柠檬酸清洗工艺一样,不仅仅适用于#20钢的清洗,还适用于不锈钢、合金钢、铜合金等多种材质的清洗。
3.3.2对清洗温度的要求:
柠檬酸清洗工艺温度要求高,清洗温度要求在95-98℃之间,当锅炉没有炉底加热系统或不进行锅炉点火时,对新建机组来讲,实现的难度较大;
复合酸清洗工艺清洗温度要求低,一般在50-60℃之间,只用临时清洗箱内的混合加热就能满足要求。
3.3.3清洗能力:
柠檬酸清洗工艺清洗能力较弱,溶解垢的速率较慢;
另外,当系统的腐蚀产物较多时,在清洗过程中容易产生柠檬酸铁氨的沉积,影响清洗质量;
复合酸清洗工艺清洗能力较强,溶解垢的速率快;
另外,复合酸清洗工艺溶解垢能里较柠檬酸溶解快和彻底,在清洗过程中的清洗液最高总铁浓度可允许达12000mg/L以上,这用柠檬酸工艺是不能实现的。
3.3.4清洗的腐蚀速率:
两种清洗工艺在加缓蚀剂后腐蚀速率都非常低,都远远低于国标
3.3.5金相试验:
酸洗试验结束后,委托华电潍坊有限公司金属专业对复合酸清洗后的管样进行了金相分析,分析结果表明金相分析是合格的。
⑥废液处理:
柠檬酸清洗废液处理麻烦,要求必须首先用废水处理池贮存,估计一台670MW机组的清洗废液和第一、第二遍冲洗液总共约1200m3,这些柠檬酸清洗废液必须在化学清洗结束后尽量处理,否则将产生刺鼻的臭气味,影响周围环境。
一般的处理方式是在锅炉点火后,用泵达到煤厂,在锅炉进行燃烧。
根据聊城电厂和菏泽电厂的经验,在机组试运期间难以实现,最终还会影响废水系统的正常运行;
复合酸的清洗废液处理简单,清洗废液只需进行常规的中和处理即可。
总之,通过上述小型实验,进一步证明复合酸清洗工艺应用于超临界直流锅炉的化学清洗是安全、经济和可行的。
4复合酸清洗工艺在邹县电厂1000MW超临界直流锅炉的实际应用
4.1概述
华电国际邹县发电厂2×
1000MW机组由日本BHK、东方-日立锅炉有限公司BHDB、东方锅炉(集团)股份有限公司DBC三方共同进行设计和制造,本锅炉是复合变压运行的超超临界直流锅炉,一次再热、单炉膛、尾部双烟道结构,采用烟气挡板调节再热汽温,固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、平衡通风、露天布置、前后墙对冲燃烧。
根据锅炉结构及运行状况,本次化学清洗范围:
省煤器、启动系统、分离器、水冷壁、集箱、部分高压给水管道、清洗箱及相连接的临时管道等。
过热器、再热器不参加化学清洗。
经估算:
包括临时连接系统清洗总容积约为433m3。
4.2复合酸清洗工艺
4.2.1化学清洗范围
本次化学清洗范围:
省煤器、启动系统、分离器、水冷壁、集箱、部分高压给水管道、清洗箱及相连接的临时管道等,锅炉化学清洗相关参数见表1
表1清洗系统锅炉各部位特性参数(初步估算)
序号设备名称
材质
管径规格(Φ)
数量
流通面积(m2)
水容积(m3)
1
汽水分离器
Ф1060×
120,H=4.7m
贮水罐
Ф1102×
126,H=24m
12.5
省煤器系统
SA-210C
φ57×
276
水冷壁
垂直管
12Cr1MoV
90.8
内螺管
SA-213T2
临时系统
30
6
部分高压给水管道
20
合计
433
方法
(1)水冲洗、清洗系统检漏阶段
清洗系统检查:
无泄露。
冲洗终点:
出水澄清,无机械杂质
(2)酸洗阶段
复合酸浓度4~6%
温度50~60℃
时间8~10小时(视检测结果定)
(3)酸洗后冲洗阶段
pH>
4.5
总铁(4)漂洗阶段
氨水适量
柠檬酸胺浓度0.1~0.3%
pH3
温度45~55℃
时间2小时
总铁(5)钝化阶段
pH值>
温度45-55℃
过氧化氢0.2-0.3%
时间2-4小时
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 复合 清洗 工艺 临界 直流 锅炉 应用