电气车间总降组大检修总结2文档格式.docx
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8、1#、2#变压器本体及有载保护传动。
9、2#变压器缺陷处理(进线套管渗油)。
(未处理)
10、各设备除尘清扫。
(3)、6KV设备区:
1、断路器断口耐压。
2、断路器回路电阻、机械特性。
3、6kv馈线柜避雷器试验。
5、动静触头检查。
6、保护传动信号核对。
7、馈出柜电缆绝缘测试。
8、各设备除尘清扫。
9、6KV侧1#进线柜601更换柜顶风机。
(4)、电容器室区域:
1、1#、2#电容器绝缘测试。
2、更换1#、2#电容器本体散热风扇。
3、1#、2#电容器除尘清扫。
4、2#电容器A相插拔头检查。
(5)、消弧线圈区域:
1、绝缘测试。
2、耐压试验。
3、直阻测试。
4、设备除尘清扫。
(6)、主控室设备区:
1、遥测、遥信及遥控检查。
2、保护定值校验及开关传动。
3、设备除尘清扫。
4、二次端子检查紧固。
(7)、低压室及其他:
1、EPS检查紧固端子及切换。
2、直流系统检查紧固端子。
3、低压接线端子检查紧固。
4、后台及SF6监控缺陷处理。
5、设备除尘清扫。
6、直流屏蓄电池充放电。
(未进行)
3、人员分工:
110KVGIS区域
1、绝缘子的检查
阮泉生
检修人员:
集团供电部检修班
2、避雷计数器的更换
3、各设备除尘清扫
4、二次接线检查并紧固
5、信号核对
6、缺陷处理
7、GIS回路电阻试验
8、压力表校验(未进行)
主变设备区域
1、油色谱分析
贾占忠
2、风冷柜检查
3、油耐压
4、滤油器漏油处理
5、二次接线检查并紧固
6、接头螺栓检查并紧固
7、清扫
8、本体及有载保护传动
9、缺陷处理
10、各设备除尘清扫
6KV设备区
1、断路器断口耐压
陈伟
2、断路器回路电阻、机械特性
3、避雷器试验
5、动静触头检查
6、保护传动信号核对
7、缺陷处理
8、馈出柜电缆绝缘测试
9、各设备除尘清扫
10、6KV侧1#进线柜风机消缺
电容器室区域
1、绝缘测试
赵利刚
2、油耐压
3、缺陷处理
4、电容器除尘清扫
5、插拔头检查
消弧线圈区域
2、耐压试验
3、直阻测试
4、缺陷处理
5、设备除尘清扫
保护室设备区
1、遥测、遥信及遥控检查
武燕
2、保护定值校验及开关传动
4、设备除尘清扫
5、二次端子检查紧固
低压室及其他
1、EPS检查紧固端子及切换
2、直流系统检查紧固端子
3、低压双电源切换缺陷处理
4、低压接线端子检查紧固
5、后台及SF6监控缺陷处理
6、设备除尘清扫
7、直流屏蓄电池充放电
3、材料的验收及出库:
本次大检修所需要的材料已经全部出库,出库手续齐全。
所领材料如下:
材料名称
型号
数量
电容器柜顶风机
风/JY12025HBL2/1.8cfm/1500r/min/17w/220v
6TAI
电缆头硅脂膏
硅脂膏/GB-41
5PC
601柜顶风机
轴流风机/300FZY2-D/30m3/h/1500r/min/80w/220v
4TAI
高压电缆肘型终端
FMCE250-S120-17.5
1SET
2、大修:
1、大修时进度、质量、安全的把控:
(一)、5月17日检修项目:
1、工作任务:
低压室EPS装置清灰、紧固接线端子、电池充放电切换试验、抄录台帐、二次回路查线。
(1)、工作班成员:
5人。
(2)、许可工作时间:
2016年05月17日10时35分,全部工作于2016年05月17日11时30分结束(变电站第二种工作票,编号为2016010)。
2、工作任务:
主控制:
后台机、总降通讯综合屏,低压室:
外网通讯屏。
2人。
2016年05月17日14时58分,全部工作于2016年05月17日17时30分结束(变电站第二种工作票,编号为2016011)。
3、工作任务:
6KV中压室直流屏蓄电池清灰、紧固接线端子、电池充放电切换试验、回路查找。
4人。
2016年05月17日15时35分,全部工作于2016年05月17日16时33分结束(变电站第二种工作票,编号为2016012)。
4、工作任务:
UPS装置清灰检查。
2016年05月17日16时45分,全部工作于2016年05月17日17时17分结束(变电站第二种工作票,编号为2016013)。
5、工作任务:
6KV中压室更换601I段电源进线柜柜顶散热风机。
3人。
2016年05月17日17时40分,全部工作于2016年05月17日18时00分结束(变电站第二种工作票,编号为2016014)。
(2)、5月18日检修项目:
6KVII段开关柜检修。
14人。
2016年05月18日9时40分,全部工作于2016年05月18日18时04分结束(变电站第一种工作票,编号为20160002、20160003、20160004)
(3)、所做试验项目如下:
a、三相组合式过电压保护器做耐压试验。
b、断路器机械特性试验。
c、断路器回路电阻测试。
d、6KVII段母线耐压试验,通过母联柜加压。
e、保护装置传动试验。
f、清扫灰尘,紧固各个接线端子。
g、摇测电缆绝缘,三相对地及相间都为无穷大。
h、变压器油耐压试验。
I、2#电容器电容值测量。
j、绝缘阻值测量。
k、耐压试验。
6KVII段消弧线圈检修。
2016年05月18日15时30分,全部工作于2016年05月18日17时17分结束(变电站第一种工作票,编号为20160005)。
a、避雷器耐压试验.
b、接地变压器直阻测试。
c、接地变压器耐压试验。
d、分接开关直阻测试。
e、分接开关耐压试验。
(三)、5月19日检修项目:
1、工作任务:
110KVII段、2#主变检修。
(1)、工作班成员:
9人。
(2)、许可工作时间:
2016年05月19日09时40分,全部工作于2016年05月19日18时37分结束(变电站第一种工作票,编号为20160006)。
(3)、试验项目如下:
a、更换152大泰线避雷器计数器(B、C相)。
b、变压器直阻测试。
c、回路电阻测试。
d、110KVII段母线耐压试验。
e、110KVII段保护传动试验。
f、2#主变加油。
g、2#主变清灰除尘。
h、2#主变保护传动。
(四)、5月20日检修项目:
6KVI段检修
2016年05月20日09时25分,全部工作于2016年05月19日16时56分结束(变电站第一种工作票,编号为20160007、20160008、201600010)。
d、6KVI段母线耐压试验
g、摇测电缆绝缘,并紧固各个接线端子。
i、1#电容器电容值测量。
j、绝缘阻值测量.
6KVI段消弧线圈检修。
2016年05月20日14时46分,全部工作于2016年05月20日16时40分结束(变电站第一种工作票,编号为20160009)。
(3)、所做试验项目如下:
a、避雷器耐压试验。
1#、2#电容器更换风扇。
2016年05月20日17时10分,全部工作于2016年05月20日17时52分结束(变电站第二种工作票,编号为2016021)。
(五)、5月21日检修项目:
110KVI段、1#主变检修
2016年05月21日10时25分,全部工作于2016年05月21日17时23分结束(变电站第一种工作票,编号为20160011)。
a、更换151东伊线设备线夹(B、C相)。
d、110KVI段母线耐压试验。
e、110KVI段保护传动试验。
f、1#主变清灰除尘。
g、1#主变保护传动。
h、GIS清灰除尘,如图所示:
(六)、5月22日检修项目:
6KVII段电容器处理A相电缆头发热
2016年05月22日08时42分,全部工作于2016年05月22日9时35分结束(变电站第一种工作票,编号为20160012)。
2#主变更换有载开关取油样阀门,取本体油样、有载分接开关油样(色谱分析)。
2016年05月22日08时58分,全部工作于2016年05月22日9时20分结束(变电站第二种工作票,编号为20160022)。
1#主变取本体油样、有载分接开关油样(色谱分析)。
2016年05月22日09时25分,全部工作于2016年05月22日9时34分结束(变电站第二种工作票,编号为20160023)。
取下故障轴流风机。
2016年05月22日09时38分,全部工作于2016年05月22日9时52分结束(变电站第二种工作票,编号为20160024)。
602开关柜安装解锁空开。
2016年05月22日10时06分,全部工作于2016年05月22日10时24分结束(变电站第二种工作票,编号为20160025)。
本次大检修共计办理
(1)、变电站(发电厂)第二种工作票16张。
(2)、变电站(所)第一种工作票11张。
(3)、供电中心倒闸操作票68张。
2、大修期间发现的问题及解决方法:
(1)、153伊成线线路带电显示器指示灯在线路有电和无电的情况下均为绿色。
(2)、619、629电压互感器隔离开关位置显示不对,后台厂家已经处理。
。
(3)、153伊成线差动保护未投,已经落实。
(4)、UPS蓄电池不存储电,现在旁路运行,蓄电池报材料计划。
(5)、6141#电容器风扇电源控制按钮不保持,已经更换。
(6)、EPS切换为电池供电时放电时间太短。
(9)、电容器室西侧轴流风机坏。
(10)、GIS设备隔离开关、接地刀闸机械闭锁、解锁机构无锁子。
(11)、总降站2#主变进线法兰渗油。
(12)、XHK-II行消弧线圈自动调谐控制器选线需要进行校验、当消弧线圈退出运行时,对应的控制器还能否进行选线。
(13)、2号主变在线滤油机出油管阀门漏油,集团供电部检修人员已拆除封堵。
(14)、直流负接地后,后台报文为直流故障、绝缘下降(应该报接地),需要升级软件。
3、大检修期间消除的隐患:
共处理了9条缺陷:
(1)、后台系统:
遥控拉开151、112断路器后,后台机有报文推出但无告警音响。
(2)、152东伊线避雷器B、C三相放电计数器已更换。
(3)、614、624电容器风冷指示灯亮,但风机不转。
(4)、6kVI段进线601间隔:
柜顶扇热风机2个均故障。
(5)、2号主变高压侧B、C相套管阀门、瓦斯继电器处渗油。
(6)、614、624电容器本体无载分接开关渗油。
(7)、624电容器本体插拔式电缆头A相温度偏高与其他两相6度左右,A、B、C三相插拔头处有液体渗出。
(8)、612母联柜柜顶风机坏,已经更换。
(9)、614电容器风扇启动按钮不自保持,已经处理。
4、大检修期间管理存在的问题:
(1)、未按照大检修进度计划执行,未能及时与车间、机动部、供电部工作的沟通。
(2)、工作安排有所欠缺,致使工作班成员未从检修过程中学到知识。
(3)、对主控室UPS运行评估不到位,致使低压双电源切换装置无法调试,无法保证后台机电源的可靠性。
5、大修的设备劣化分析:
(1)、电容器本体柜顶散热风扇损坏,现已经更换相同型号的散热风扇,现已调试正常,需要
加强巡视。
(2)、2#主变在2016年5月19日加入了50L45#克拉玛依变压器油,当时油位显示“3.1”,截止目前运行正常。
随着负荷的增加,环境温度的升高,油位有所上升。
运行中需要加强对2#变压器的巡视与检查。
(3)、2#电容器A相、B相电缆插拔头内已加入导电膏及硅脂膏,目前3档运行,A相、B相、C相温度38℃、39℃、38℃,如果温度有所升高,超过极限温度65℃或相对温度大幅度变化时,需要对电容器的电缆肘型插拔头与底座予以更换。
(4)、6KV中压室内601柜顶风机已经更换成同型号的,原来的旧风机已经无法修复,更换完毕后,能够正常使用,保证开关柜的散热。
(5)、110KV152大泰线更换的B相、C相避雷器计数器已经无法修复,更换后的避雷器计数器耐压合格,指示准确。
(6)、110KV151东伊线更换B相、C相的设备线夹,保证了110KV的稳定运行。
6、大修管理经验的总结及提升:
(1)、大检修期间,未出现一起安全事故,未出现一例违反劳动纪律事件,工作有序进行。
(2)、电气设备检修过程中,要严格执行票证制度,完成保证安全的组织措施和技术措施。
(3)、个人防护用品要穿戴齐全。
(4)、检修电气设备,要认真、仔细,工具数量齐全,防止工具丢失。
(5)、班组成员的业务技能水平有待提高。
(6)、对电气设备的危险辨识要有预见性。
(7)、各个部门的工作沟通有所欠缺,有待完善。
电气车间总降组
2016年5月30日
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