2号发变组调试报告0911Word文档下载推荐.docx
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压板端子接线是否符合反措要求
压板端子接线压接是否良好
压板外观检查情况
3、屏蔽接地检查
检查保护引入、引出电缆是否为屏蔽电缆
检查全部屏蔽电缆的屏蔽层是否两端接地
3、保护屏微机保护装置检查
检查内容
结果
逆变电源检查
拉合直流试验
装置电源自启动性能良好,失电告警继电器工作正常
该保护装置有关空开检查、试验
端子接线检查:
接线正确、牢固,与设计图纸及有关保护说明书相符,元器件规格、型号、焊接、接线正确,符合要求。
拉合空开试验:
拉合空气开关,空开应工作正常,能断开、接通相应回路,无机械卡涩现象。
空开梯级容量配置检查:
要求各空开的容量小于上一级空开的容量。
空开是否混用检查:
要求交流回路使用合格的交流空开,直流回路使用合格的直流空开
4、开入量检查
1.压板开入
依次投入和退出屏上相应压板以及短接相应开入接点,查看液晶显示“保护状态”子菜单中“开入量状态”显示正确。
2.按钮开入
短接复归、对时、打印接点,查看液晶显示“保护状态”子菜单中显示正确。
3.强电开入
短接强电开入接点,动作正确。
5、开出量检查
1.跳闸出口开出
依次短接跳闸出口接点,跳闸出口能正确动作。
依次进行压板投退,跳闸出口能正确动作。
2.跳闸矩阵
做横差保护传动试验,依次进行压板投入,跳闸控制未投入的保护,继电器接点不动作闭合。
3.信号开出
依次短接监控、录波、远动信号开出接点,信号开出能正确动作。
6、采样检查
1、电流回路
项目
输入值
A
B
C
发电机中性点电流(A)
0.5
0.49
0.19
0.5/1.0/1.5
0.99
1.49
1.99
1.98
发电机机端电流(A)
1.48
励磁变高压侧电流(A)
发电机横差电流(A)
0.98
1.97
2、电压回路
发电机机端电压(V)
10
9.97
9.98
30
29.95
29.94
29.97
70
69.95
69.93
57.74
57.8
57.7
发电机转子电压(V)
采样值
正对地
负对地
50
50.1
+25.1
-25.3
100
100.6
-50.3
125
125.8
62.7
-62.8
发电机中性点零序电压(V)
57.65
29.93
60
59.8
99.75
发电机机端零序电压(V)
29.98
60.02
100.15
57.82
机端三次谐波电压(V)
9.99
20
19.98
中性点三次谐波电压(V)
19.99
29.96
3、电流、电压相位及极性检查
通入三相正常电压电流,进入菜单,检查采样值与所加电流、电压的实际相位与极性一致。
7、发电机差动保护
(差动总控制字在“1”,投入差动压板,跳闸控制字在000F,TA断线闭锁比率差动在“0”)
1.比例制特性
整定值
Ie=0.3=0.25A
固定机端电流(A)
中性点电流动作值(A)
中性点电流计算值(A)
0.27
0.263
0.2
0.47
0.491
0.4
0.71
0.724
0.6
0.97
0.964
0.8
1.21
1.46
1.463
2.84
2.844
2.差动动作时间测量及出口检查
加入电流(A)
动作值(ms)
备注
差动保护比率制动段
27.5
31.7
差动保护速断
4
28.5
3.5
32.5
工频变化量
三相加0.5A
38.9
3.动作电流
整定值
动作值
差动保护速断(A)
3.35
3.34
3.33
工频变化量(A)
0.25
突变0.3A正确动作
4.TA断线闭锁比率差动逻辑判据
TA断线闭锁比率差动控制字投“1”时,闭锁比率差动,投“0”时,则不闭锁,动作正确。
8、发电机复合电压过流保护
1.复合电压过流定值检查(取三相改变一相,取负序77V,则A相42V,B相42V,C相63V)
过流I段(A)
1.3
1.31
负序电压(V)
7
60-42(动作值)/3
相间低电压(V)
69.628
动作值(40)*√3
过流I段动作时间(S)
6.8
6.821
2.TV断线闭锁判据
过流I段TV断线保护投1位,验证TV断过流I段线时,复压判据退出。
三相投电流1.5A,TV断线闭锁过流I段。
投0位,TV断线时,复压判据自动满足。
TV断线时,过流I段动作。
3.电流记忆功能
自并励发电机为否时,1.5A降至1A,不动作。
自并励发电机为是时,1.5A降至1A,动作。
记忆时间,固定为10S.
九、发电机定子过负荷保护检验
1.动作值检验
整定值(A)
动作值(A)
动作结果
定时限报警
发信
定时限电流
5.2
5.22
跳闸
取大值
2.动作时间测量及出口检查
动作时间(S)
定时限报警延时(S)
7S
7.015
定时限延时(S)
0.4S
0.423
3.发电机定子过负荷反时限
定值
Ig=1.1At=0.5S
反时限起动时间
计算值(S)
动作值(S)
1.5
16.848
17.11
7.868
9.911
3.118
3.161
1.69
1.722
5
1.063
1.087
10、发电机转子表层过负荷(负序过电流)保护检验(取发电机机端固定电流为0A、中性点三相电流大于0.1A)
1.定时限负序过负荷试验
负序过流I段
1.51
0.1
2.定时限负序过负荷动作时间测量及出口检查
整定值(S)
0.526
定时限报警延时
7.016
3.发电机负序过负荷反时限
Ig=0.16At=0.5S
中性点
机端
13.845
14.06
6.136
6.199
3.408
3.505
1.531
1.564
11、发电机失磁保护检验(保留失磁II段)
1.失磁阻抗圆测试
1 整定特性
Z1为0.05Ω、-90℃,偏移值为62.85Ω、270℃,偏转角为0℃。
2 扫描设置(辐射式)
中心阻抗Z31.45Ω-90℃
R+JX0Ω-31.45Ω0--360℃
步长15℃
扫描线半径47.1Ω
范围307--1007
测试精度0.01Ω
采用自动试验方法:
通入机端TV1三相电压和机端三相电流。
阻抗轨迹位于纵轴负端Z1=0.5Ω、Z2=69.8Ω.设置三相短路故障。
测试模型为电流不变。
2.机端低电压判据试验(加三相电流2A)
机端低电压(V)
Ug1=80
77.904
动作值(45)*√3
3.转子低电压判据试验
转子低电压整定值Vfd1=69V
转子低电压
输入电流(机端三相)
(A)
动作值(V)
68.4
4.变励磁电压判据试验(加三相电流2A)
计算值(V)
变励磁电压
69
85.8
5.失磁保护动作时间检测
失磁保护Ⅲ段
1.022
十二、横差保护检验
1.动作电流
0.5(A)
横差电流低定值
机端最大电流(A)
计算值(A)
0.51
0.42
0.83
1.25
0.74
0.76
1.66
2.08
1.23
1.26
2.动作时间
加入电流(A)
动作值(MS)
横差高定值
45.7
横差低定值
63.9
61.6
十三、定子单相接地保护检验
1.零序电压定值测试
定子接地电压高定值(V)
8
8.04
定子接地电压低定值(V)
5.05
定子接地高定值延时(S)
0.604
定子接地低定值延时(S)
2.1
2.173
2.三次谐波电压保护
机端U3
中性点U3
比率值
三次谐波并网前比率定值
三次谐波并网后比率定值
4.5
3.三次谐波差动
机端加三相电压57V,机端零序加三次谐波3V,中性点零序加三次谐波3V,机端电流加一相额定0.83A。
等待三次谐波差动电压自动调节为0,三次谐波差动开放
(1),突变机端三次谐波大于0.3*3V=0.9V动作,小于0.9V不动作。
十四、过电压保护检验
发电机过电压(V)
3Ug1=130
130(75*√3)
过电压时限(S)
t12=0.3
0.333
十五、转子一点接地保护
转子一点接地(kΩ)
用万用表检测
装置
9.85
9.9
十六、励磁后备保护
1.励磁后备保护电流动作值
3.16
3.18
过流II段(A)
0.86
0.87
2.励磁后备保护时间动作值
过流I段(S)
0.041
过流II段(S)
1.028
3.励磁回路过负荷
定时限报警电流(A)
0.24
7.018
十七、传动试验
差动传动
1 投入2号机022K断路器,2号机灭磁开关。
2 投入2号机差动保护压板,投入所有跳闸压板,短接非电量励磁系统过励保护接点。
3 2号机022K断路器,2号机灭磁开关跳,急停、41SCT、FR48动作、FR60、定子绕组过负荷动作。
2号发电机保护A屏调试报告
一、装置名称
电量保护:
非电量保护:
RCS-974AG2
二、一般性检查
三、保护屏微机保护装置检查
四、开入接点检查
2.按钮开入
3.强电开入
五、开出接点检查
1、跳闸出口开出
2、跳闸矩阵
3、信号开出
六、采样检查
1/2/3
2.99
励磁变低压侧电流(A)
中性点备用电流(A)
2.01
1.01
3.01
备用电流(1I5D)(A)
9.95
9.96
69.98
57.70
57.69
母线电压(V)
100.2
100.25
99.99
17
17.33
17.31
17.26
采样值
+24.9
-25
49.7
-50
120
59.7
-60
零序电压(V)
高压侧
10.02
30.05
60.04
60.06
100.07
100.38
100.18
57.86
57.83
20.04
20.05
38
七、发电机差动
0.72
0.96
1.2
1.45
2.81
31.2
27.1
26.1
28.4
4.TA断线闭锁比率差动判据
TA断线闭锁比率差动控制字投“1”时,闭锁比率差动,投“0”时,则不闭锁,逻辑回路正确。
八、发电机复合电压过流保护
63-42(动作值)/3
69.802
过流I段TV断线保护投退原则至“1”时,过流I段不动作,TV断线闭锁过流I段。
TV断线保护投退原则至“0”时,过流I段动作。
逻辑回路正确。
自并励发电机在“否”时,不会出口动作。
自并励发电机在“是”时,1.5A降至1A,动作。
9、发电机定子过负荷保护检验(机端与中性点电流是或门关系)
5.21
定时限延时S)
16.982
7.89
3.15
1.707
十、发电机转子表层过负荷(负序过电流)保护检验(机端与中性点电流是与门关系)
1.定时限负序过负荷
负序过流I段延时
7.006
13.965
6.197
3.483
1.561
十一、发电机失磁保护检验
采用自动试验方法:
2.机端低电压判据(加三相电流2A)
80.021
3.转子低电压判据(加三相电流1.5A)
励磁低电压(V)
Ug1=69
68.8
4.变励磁电压判据(加三相电流2A)
87.1
5.失磁保护动作时间
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- 号发变组 调试 报告 0911