烧结机头机尾及竖炉环保除尘改高频电源的分析报告Word下载.doc
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烧结机头机尾及竖炉环保除尘改高频电源的分析报告Word下载.doc
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目前电除尘供电电源为传统硅整流电源,电气系统改造主要针对原高压供电装置与低压控制系统,无须对原电除尘器本体进行改造,只需要将原工频电源更换为高频电源,低压柜母排由原来二相改做三相,原控制器不用,柜门上加装就地启动停止按钮,并通过网线将高频电源接入上位机控制,最后调高频电源参数,达到电除尘最佳运行状态。
通过相关计算分析,采用高频电源替代目前所使用的工频电源,额定输出功率明显提升,电源的转换效率大于92%,可以大幅度减少电除尘器的能耗,因而实施节能改造是最有效的,并且可确保节能改造后的粉尘排放指标优于目前的粉尘排放指标。
此外,通过DSP控制对电除尘器运行参数优化设置,电源本体和控制实现一体化、集成化,技术更先进可靠,也有效节省维护费用,增强了用电的安全性;
高频电源通过网线与上位机联接,并通过上位机对电源进行操作、监控,方便电除尘器的管理和操作,为电除尘器的升级改造提供全新的模式。
(3)电除尘器高频电源具有提高除尘效率(出口粉尘含量~50mg/Nm3)、节约电耗(40~70%)、高效率、高度集成、体积小、重量轻、多种供电模式、适应各种工况、三相平衡供电的优点。
(4)高频电源主要元器件,如高频开关管、断路器、接触器、循环油泵等,多为法、德等欧盟国家生产,质量可靠,运行稳定,较国产件使用寿命长。
(5)高频电源主要技术指标:
输入电源电压:
380V±
10%
输入电源频率:
50Hz±
5%
输出频率:
20KHz~50KHz
功率因数:
>0.95
电源转换效率:
>93%
重量:
500~1000kg
温度:
-30℃~45℃
湿度:
≤90%(标况)
海拔高度:
≤3000米
(6)工频、高频电源性能对比表
表1工频、高频电源性能对比表
TCP/IP、RS485
RS485
接口方式
≥93%
70%
电源利用率
≤10us
≤10ms
闪络响应时间
强
弱
火花控制能力
调节范围更宽
调节范围有限
供电脉冲
好
一般
对电场的适应性
20000Hz-50000Hz
100Hz
纹波脉动频率
≤3%
30%
二次电压纹波
PFM变频调节
斩波移相
控制模式
IGBT
可控硅
控制元件
32位CPU
16位CPU
中央处理器
高频电源
工频电源
性能指标
因此,公司首先在烧结厂进行环保除尘采用高频电源技术改造,是可行的。
3、实施方案
(1)主要工程内容
包括机械配件(安装底座)、电器材料(高频电源、计算机、电缆、软件、控制电缆、接地线、网线、母排、按钮开关、运行指示灯、电压表、电流表),以及安装、调试。
(2)1#、2#竖炉除尘改造(以1套为例,1#、2#竖炉同,均4个电场)
1)电源改造
本次改造的电源数量共4台,施工时先拆除烧结机机头原有电除尘器第一、二、三、四电场的4台工频电源,再将高频电源底座密封焊接与本体之上,并与原隔离开关箱圆筒法兰相连,最后将高频电源安装与底座之上,并用铜管将电源高压输出端与隔离开关相接,再接入三相五线电缆与控制线和网线即可。
改造及高频电源外形尺寸图如下:
2)低压柜改造
将两相母排改为三相,在低压柜门上安装手动启动、停止、运行指示按钮和电压电流表,实现手动自动控制两种启动方式。
将该电场的振打控制线与网线接入高频电源,实现高低压的统一集中控制。
3)网络监控系统
通过安装电除尘上位机软件,可以对高频电源实施监控,包括:
电场高压侧的电压电流运行参数、电场振打系统的运行参数、电场火花率,电场出现的报警、跳闸故障等。
如将上位机接入到中控网,可对高频电源进行实时的远程优化控制。
保证高频电源发挥最佳的性能。
(3)烧结机头除尘改造(16个电场)
本次改造的电源数量共12台,施工时先拆除烧结机机头原有电除尘器第一、二、三、四电场的12台工频电源,再将高频电源底座密封焊接与本体之上,并与原隔离开关箱圆筒法兰相连,最后将高频电源安装与底座之上,并用铜管将电源高压输出端与隔离开关相接,再接入三相五线电缆与控制线和网线即可。
改造示意图及高频电源外形尺寸图同前述竖炉电除尘。
(4)烧结机尾除尘改造(除电场为8个外,同(3),改造规模减半,略)。
4、经济效益分析
(1)投资分析
1)1#竖炉
4台电源设备费用100万元;
上位机控制、电缆及其它辅材费用8万元;
折装费、安装调试费共9万元;
合计总投资117万元。
见下表-表2:
表21#竖炉除尘器技改投资估算表
费用名称
序号
名称
结构形式
参数
单位
数量
投资额
(万元)
备注
设备费
1
YTD-G2
套
12
100
材料费用
上位机控制、电缆及其它辅材
8
其它(包括拆迁、倒运、)
折装费、安装调试,运费
9
合计
117
2)2#竖炉,同1)。
3)烧结机头
12台电源设备费用300万元;
上位机控制、电缆及其它辅材费用15万元;
折装费、安装调试费共18万元;
合计总投资332万元。
见下表-表3:
表3265m2烧结机头除尘器技改投资估算表
300
15
18
332
(注:
项目建议书中的投资估算在初步设计或技术方案论证确定后,可根据论证结果进行调整)
4)烧结机尾(同烧结机头,工程量及投资减半)。
5)上述投资合计:
117万元+117万元+332万元+166万元=732万元。
(2)经济效益
1)能耗(电耗)降低的直接经济效益
改造后烧结机头、机尾、1#竖炉、2#竖炉的电除尘总馈线功率可从目前的分别500、250、250和250kWh/h基准上均降低50%(即节电效率0.5)以上,电除尘器工作时间按8000小时/年,电价按0.6元/kWh,计算节电效益:
(500+250+250+250)x0.50x8000x0.6=3000000(元/年),即300万元/年。
2)减少维护、检修成本
改造后,可以大幅减少除尘器电源及振打系统维护工作量,如:
变压器油更换、测试,延长了主抽风机叶轮的检修周期,每年合计减少维修费支出约30万元。
3)上述两项即1)和2)合计:
330万元/年。
则,投资回收期约2.2年。
4)社会效益:
减少烟气中粉尘的排放,减轻对周边居民身心健康影响,有利于促进企业与社会和谐。
5、结论及建议
(1)根据上述分析,结合国家钢铁产业政策、市场竞争环境以及集团和公司生存发展与内部节能减排形势,电除尘采用高频电源新技术,技术成熟,工艺合理,投资节约,操作安全,维护简便,节能减排,效益显著,因此是可行的。
(2)鉴于控制投资和探索成功经验的实际需要,建议公司先行改1#或2#竖炉电除尘为高频电源除尘新技术,或1#和2#竖炉电除尘同步改造,或者烧结及竖炉同步改高频电源,然后再视效果,考虑在全公司推广。
(3)建议公司尽快安排烧结厂、设备处、能源中心等有关单位的管理及专业技术人员,外出到国内高频电源设备生产厂家和有上述相同或类似业绩的同行企业进行考察,并撰写考察报告,为项目论证及公司领导决策提供科学依据。
特此报告,请领导酌定。
能源中心LUCKYLEE
2012年10月17日
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