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电气调试
鸭溪发电厂
#3机组电气启动试验方案
2005年11月14日
批准:
黄宏
调度审核:
张利声
运行审核:
刘谢
编写:
王进扈克德
说明:
1、启动方案由项目建设单位协调运行单位和调试单位共同编写;
2、经运行单位审核通过后于启动前15个工作日上报调度机构;
3、调度审核后报启委会;
4、启委会主任或授权代表批准。
一、工程慨况
鸭溪电厂4×300MW新建工程#3发电机由哈尔滨电机股份有限公司生产制造配套提供,主变压器是沈阳变压器厂的产品,高厂变系保定变压器厂产品。
为了顺利完成#3机组的整套启动并正式移交生产,保证机组在投产后安全稳定运行,必须认真贯彻执行《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996年版)有关规定,执行《火电工程启动调试工作规定》,按照《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB50150-91)的要求,作好电气专业的整套启动工作,编写试验启动措施,使参加电气专业整套启动的工作人员做到心中有数、试验项目清楚、分工职责明确,保证质量,顺利完成新投产机组的有关电气设备的检查试运工作。
二、电气设备规范及主接线示意
1、电气主接线示意图见附图。
2、#3发电机铭牌
型号:
QFFN-300-2
视在功率:
353MVA
有功功率:
300MVA
额定频率:
50Hz
额定转速:
3000r/min
接线方式:
2-Y
额定定子电压:
20kV
额定定子电流:
10.19kA
额定励磁电流:
2642A
额定励磁电压:
365V
励磁方式:
静态励磁
功率因素:
0.85
冷却方式:
水氢氢
励磁方式:
静止半导体自并励励磁,励磁变额定容量2500kVA.
#3主变
型号:
SFP-370000/500
额定容量:
370MVA
额定频率:
50Hz
额定电压:
(550-2×2.5%)/20kV
短路阻抗:
Ud=14.17%
联接组别:
Ynd11
制造厂家:
沈阳变压器厂
#3高压厂用变
型号:
SFP9-40000/20
额定容量:
40/25-25MVA
额定频率:
50Hz
额定电压:
(20±2×2.5%)/6.3-6.3kV
短路阻抗:
Ud1-2=16.5%
联接组别:
dyn1yn1
制造厂家:
保定天威变压器厂
三、启动调试范围
1、#3发电机组(发电机、主变、高变、励磁系统和同期系统)、及与机组有关的CT、PT及避雷器等一、二次设备及回路。
2、500kV升压站第三串5031、5032断路器,50311、50312、50321、50322隔离刀闸。
3、500kVⅠ组母线保护。
四、启动试验项目及目的
#3机的电气试验分为两部份:
第一部份为整套启动前500kV升压站试验,第二部份为机组整套启动时试验部份。
根据试验目的又分为四个阶段。
即:
1、改变500kV第三串完整串运行方式为不完整串运行方式,将过渡方案设计改为正式设计,同时进行#3机有关二次回路接线与调试;
2、将5031断路器电流接入500kVI组母线保护;
3、将第三串临时改为完整串运行方式,检查5031断路器电流接入I组母线保护的正确性,用#3主变高压侧PT分别与500kVI组母线PT、黔荷I回的线路PT进行核相,检查5031、5032断路器的电流接入发变组差动和变压器差动保护的大小,比较接入差动保护的两组电流的方向;
4、#3发电机机整套启动时的试验,通过短路试验、发电机变压器空载试验和其它有关试验和检查工作,完成发电机组一、二次设备的带电检查工作,同时录取试验中的有关数据,为今后该机组的运行、检修提供原始数据。
第一部份:
整套启动前500kV升压站试验
工作时间安排:
2005年11月20日-25日;
1、申请调度将5031和5032断路器由运行转冷备用;
⑴.断开5031、5032断路器;
⑵.拉开50311、50312、50321、50322隔离刀闸;
进行500kV升压站内有关#3机二次接线和保护传动试验等工作;
2、将5031断路器电流接入500kVI组母线保护;
工作时间安排:
#3机二次接线和保护传动试验完成后的最后一天;
⑴.退出500kVI组母线保护(双套);
⑵.将5032断路器接入I组母线保护的电流改为5031断路器的电流接入,将5032断路器失灵保护启动I组母线保护接线改为5031断路器失灵保护启动I组母线保护,将I组母线保护跳5032断路器的跳闸回路该为I组母线保护跳5031断路器;
⑶.投入500kVI组母线保护运行(双套);
3、将第三串的不完整串运行方式临时改为完整串运行方式
临时改为完整串运行方式前应具备的条件:
①#3主变高压侧套管与门型构架的一次引下线在断开位置,见附图K处;②#3机组的发变组保护,同期系统、5031断路器保护的单体调试已完成。
⑴.#3发变组差动保护和变压器差动保护根据临时保护整定书更改整定值,投入#3发变组差动保护和变压器差动保护,投入5031、5032断路器保护;
⑵.合上50311、50312、50322、50321刀闸;
⑶.退出500kVI组母线保护(双套);
⑷.合上5031断路器,然后用5032断路器合环;(要求黔荷I回带不小于300MW的负荷)
⑸.校验5031断路器接入I组母线保护电流的极性和大小。
用#3主变高压侧PT分别与500kVI组母线PT、黔荷I回的线路PT进行核相。
分别检查5031、5032断路器的电流接入发变组差动和变压器差动保护的大小,比较接入差动保护的两组电流的方向;(如果流过5031和5032断路器的电流不能满足校验保护电流极性的要求,临时申请调度断开5033断路器,校验结束后再合上5033断路器合环。
)
⑹.断开5032、5031断路器;
⑺.投入500kVI组母线保护(双套);
⑻.拉开50311、50312、50321、50322隔离刀闸;
4、作好安全措施,恢复#3主变高压侧套管与门型构架的一次引下线,见附图K处。
准备进入#3机组整套启动时试验。
第二部份:
#3机组整套启动时试验
工作时间安排:
2005年12月1日-30日;
1、#3发变组d4点短路试验
目的:
校验#3发变组所有电流保护极性的正确性。
2、#3发变组空载试验
目的:
作#3发变组空载零起升压试验及#3主变高压侧PT与500kVⅠ组母线PT核相,校验电压回路及同期回路的正确性。
3、#3发变组假同期试验
目的:
检验#3发变组5031和5032两个断路器同期点的正确性。
4、#3发变组与系统并网
目的:
#3发电机带负荷100MW时测量发电机、主变、发变组差动保护的六角图,再次验证这些保护的正确性。
5、#3发电机甩负荷试验(分别甩50%和100%额定负荷)
目的:
检验#3发电机组调速系统的性能。
6、#3发电机组168h调试运行
五、整套启动应具备的条件
1、#3发电机组有关电气一次设备安装、试验工作结束,安装调试记录齐全,经分部试运验收合格,具备整组启动条件。
2、#3发电机组、励磁系统有关的二次设备安装、试验、验收工作完毕,且全部合格。
受电设备保护盘、控制盘上的开关、按钮、压板、电源空开、盘表的标志牌应正确齐全。
3、#3机组保护静态试验合格,各种保护的整定符合整定书要求。
4、#3发电机励磁调节器静态试验合格。
5、所有二次回路已按图纸要求校对正确,并与热机、热工相互联锁进行传动试验合格。
6、所有设备均已命名、编号,并准备好足够的警示牌。
7、主变、高厂变挡位正确投入。
8、6kV、380V备用电源自投试验合格。
9、鸭溪电厂已将#3机组整套启动有关资料和投运申请书报送贵州电力调度通信局。
10、贵州电力调度通信局与鸭溪电厂调度通信畅通。
11、500kV升压站第三串5031、5032断路器,50311、50312、50321、50322隔离刀闸均在断开位置,安全措施均已拆除。
六、启动前系统运行方式
鸭溪电厂#1、2机组正常运行,500kVⅠ、Ⅱ、Ⅳ串为完整串运行,第Ⅲ串5033断路器运行、5031、5032断路器冷备用。
七、安全措施
1、参加试验的工作人员必须熟悉设备规范,试验项目及要求各自职责明确,避免发生人身及设备的安全事故。
2、试验时若发生异常情况,应立即停止试验,待分析处理完毕后方可继续进行试验。
3、启动范围内的设备,均应悬挂警示牌,在发电机、6kVⅢ段配电室、发电机小室,各短路点设专人看守,非试验人员不得入内。
4、试验前必须对所有参加试运的设备逐一检查。
5、试验前必须仔细检查CT、PT一次末屏接地情况,发电机中性点地刀、PT、CT二次回路。
6、在CT二次回路上带电工作时严防开路,在PT二次回路上带电工作时严防短路。
7、试验引线的绝缘必须良好,严防短路.
8、试验用的短路排容量足够,安装牢固,接触可靠。
9、整个试验中机组冷却系统必须投入。
短路零起升流试验时必须投入过电压保护、发电机断水保护.
10、空载试验时必须投入差动保护等有关保护。
11、发电机并网前试验时,必须解除发电机-变压器组联跳机炉压板。
12、试运中要作好事故预想(特别是关于启动电源),以保证设备安全。
13、试运过程中要加强设备的巡视、检查工作。
八、启动调试内容及步骤
第一部分
1、500kV升压站内有关#3发变组二次接线和保护传动试验
1.1将500kV第三串5031、5032由运行操作至冷备用状态。
2、将500kVⅠ母双套母差保护由5032开关CT改接5031开关CT
2.1退出500kVⅠ母双套母差保护,将双套母差保护由5032开关CT改接5031开关CT。
(工作完成后,两套母差保护均在投入位置)
3、500kVⅠ母两套母差保护和#3发变组启动5031、5032开关保护校验
3.1#3发变组保护安装调试完毕具备启动条件;
3.2按图核对#3发变组编号正确,按“2005/105”号整定书(鸭溪电厂自行整定)核对#3发变组及#3变压器保护核对正确;投入#3发变组及#3变压器保护;投入5031、5032断路器保护;
3.3检查#3主变高压侧套管与门型构架的一次引下线在断开位置,见附图K处,K处至5031、5032开关的连线无任何安全措施;
3.4将500kV第三串5031、5032由冷备用操作至热备用状态;
3.5退出500kVⅠ母双套母差保护;合上5031开关,合上5032开关第三串合环;
3.6检查500kVⅠ母两套母差保护极性正确后,投入500kVⅠ母双套母差保护,检查#3发变组及变压器、5031、5032开关保护极性正确;
3.7用#3主变高压侧PT分别与500kVI组母线PT、黔荷I回的线路PT进行核相。
3.8断开500kV第三串5031、5032开关;
4、恢复#3主变高压侧套管与门型构架的一次引下线
4.1将500kV第三串5031、5032开关由热备用操作至冷备用状态;
4.2合上503127、503217、500367地刀,并在发变组侧作好安全措施;
4.3恢复#3主变高压侧套管与门型构架的一次引下线;
4.4工作结束后,拆除发变组侧所作安全措施,拉开503127、503217、500367地刀。
第二部分
1、#3发变组d4点短路试验
1.1运行方式要求
1.1.15031、5032断路器和50311、50312、50321、50322隔离刀闸在断开位置;
1.1.2退出500kVⅠ母双套母差保护。
1.2操作步骤
(1)合上503127和503217接地刀闸,设置d4短路点;
(2)检查d4短路点设置好,拉开503127和503217接地刀闸;
(3)合上50312隔离刀闸;
(4)退出500kVⅠ母双套母差保护;
(5)做d4短路点升流试验;
(6)确认#3发变组所有电流保护极性正确;试验结束后降励磁至零,跳开励磁系统有关开关
(7)拉开50312隔离刀闸;
(8)投入500kVⅠ母双套母差保护;
(9)合上503127和503217接地刀闸,拆除d4短路点;
(10)拉开503127和503217接地刀闸。
1.3汇报调度试验结果。
2、#3发变组空载试验
2.1运行方式要求
2.1.15031、5032断路器在断开位置,50311、50312、50321、50322隔离刀闸在断开位置。
2.2操作步骤
2.2.1恢复励磁系统正常接线,试验前将发电机的过压保护投入,投入发变组保护,出口只跳灭磁开关。
合上灭磁开关手动缓慢升压进行空载试验。
试验完毕,断开灭磁开关。
2.3汇报调度试验结果。
3、#3发变组假同期试验
3.1运行方式要求
3.1.1500kV第三串50311、50312、50321、50322隔离刀闸在断开位置。
3.2操作步骤
(1)检查5031、5032断路器处于冷备用;
(2)用自动准同期合上5031、5032断路器;
(3)拉开5031、5032断路器;
3.3汇报调度试验结果。
4、#3发变组与系统并网
4、1运行方式要求
4.1.1500kV第三串5031、5032断路器处于热备用。
4.2操作步骤
(1)将5031、5032断路器由冷备用转热备用;
(2)用自动准同期合上5031断路器;
(3)用自动准同期合上5032断路器;
(4)#3发电机负荷100MW时,检查#3发变组差动、#3主变差动、#3发电机保护极性正确,检查测控、远动电流回路正确。
4.3汇报调度检查保护结果。
5、#3发电机甩负荷试验(分别甩50%和100%负荷)
5.1运行方式要求
5.1.1500kV第三串为完整串运行。
5.2操作步骤
5.2.1断开5032开关,断开5031开关实现50%和100%的甩负荷实验;
5.3汇报调度试验结果。
6、#3发电机组168h调试运行
进入168h试运开始计时汇报调度,计时结束时汇报调度。
附图:
鸭溪电厂#3机组短路点设置图
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